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一種用于鋼水vd真空脫氫的方法

文檔序號:3282894閱讀:1250來源:國知局
專利名稱:一種用于鋼水vd真空脫氫的方法
技術領域
本發明涉及煉鋼工藝技術領域,尤其涉及一種用于鋼水VD真空脫氫的方法。
背景技術
目前VD在煉鋼精煉用途較多,被廣泛用于生產重軌等重要鋼種,同時也被用于去除鋼中有害雜質和氣體,其中脫氫是VD的重要用途之一,在VD去除氣體過程中隨真空度降低存在鋼水上溢的情況,造成鋼渣溢出,一方面影響真空脫氫效果,嚴重時造成生產中斷, 另一方面,溢出鋼渣的清理增加勞動成本,在生產中一般解決的方法有1)通過讓頂渣部分溢出,保證脫氫效果,然后對積渣進行清理;幻可以使用壓渣劑的鋼種,在VD中加入壓渣劑,抑制頂渣溢出;幻在入VD后先將頂渣扒出,再進行真空處理,其共同的缺點是生產工序繁雜,成本高,脫氫效果不好。

發明內容
本發明的目的是提供一種用于鋼水VD真空脫氫的方法,從調節生產工藝參數入手,減少VD溢渣和溢鋼現象。為實現上述目的,本發明通過以下技術方案實現一種用于鋼水VD真空脫氫的方法,其特征在于,通過調整、控制鋼水入VD前的頂渣粘稠度和溫度,增加頂渣溢出阻力,抑制頂渣溢出,其操作步驟如下1)首先保證真空系統的干燥,VD生產首罐要求進行2次以上的空運行;2)鋼水入VD前控制氧活度彡30ppm ;3)調整鋼水入VD前鋼水頂渣堿度,其中CaO/SiA為2. 5 6. 0,控制加入渣料中的CaCVCaF2為7 12,提高頂渣粘稠度;4)控制鋼水入VD前溫度,進VD前鋼水溫度按1. 5 2. 0°C /minVD溫降計算;5) VD真空處理,相應工藝參數為真空度彡67Pa,真空處理時間15 25min,底吹氬氣或氮氣流量要求預抽階段控制在1. 5 3. 5Nl/min · t,進入深真空后控制在3. 5 6.5Nl/min · t。與現有技術相比,本發明的有益效果是1)通過調整、控制鋼水入VD前的頂渣粘稠度和入爐溫度,可有效控制VD溢渣和溢鋼現象真空處理效果改善,鋼液中的氫含量可脫除到0. 5ppm以下,脫氫率可達到85 91 %,雨季也能保證氫含量滿足要求,環境因素影響降低;3)降低VD過程溫降、減少清渣和扒渣環節,節約生產成本。
具體實施例方式下面對本發明的具體實施方式
作進一步說明一種用于鋼水VD真空脫氫的方法,通過調整控制鋼水入VD爐前的頂渣粘稠度和溫度,增加頂渣溢出阻力,抑制頂渣溢出,從而保證脫氫效果,其操作步驟如下1)首先保證真空系統的干燥,VD生產首罐要求進行2次以上的空運行;
2)鋼水入VD前控制氧活度彡30ppm,防止鋼中氧含量高,VD真空處理時,產生翻騰;3)調整鋼水入VD前鋼水頂渣堿度,其中CaO/SiA為2. 5 6. 0,控制加入渣料中的CaCVCaF2為7 12,提高頂渣粘稠度;4)控制鋼水入VD前溫度,進VD前鋼水溫度按1. 5 2. 0°C /minVD溫降計算,在保證出VD溫度情況下,盡量降低鋼水入VD溫度,以保證頂渣粘稠度;5) VD真空處理,相應工藝參數為真空度彡67Pa,真空處理時間15 25min,底吹氬氣或氮氣流量要求預抽階段控制在1. 5 3. 5Nl/(min · t),進入深真空后控制在3. 5 6. 5Nl/(min · t)。本發明實施后,針對不同鋼種脫氫效果明顯,重軌鋼見表1,低碳高合金鋼見表2, 普通碳素鋼見表3。表1 重軌鋼脫氫情況
權利要求
1. 一種用于鋼水VD真空脫氫的方法,其特征在于,通過調整、控制鋼水入VD前的頂渣粘稠度和溫度,增加頂渣溢出阻力,抑制頂渣溢出,其操作步驟如下1)首先保證真空系統的干燥,VD生產首罐要求進行2次以上的空運行;2)鋼水入VD前控制氧活度<30ppm ;3)調整鋼水入VD前鋼水頂渣堿度,其中CaO/SiA為2.5 6. 0,控制加入渣料中的 CaCVCaF2為7 12,提高頂渣粘稠度;4)控制鋼水入VD前溫度,進VD前鋼水溫度按1.5 2. 0°C /minVD溫降計算;5)VD真空處理,相應工藝參數為真空度彡67Pa,真空處理時間15 25min,底吹氬氣或氮氣流量要求預抽階段控制在1. 5 3. 5Nl/min *t,進入深真空后控制在3. 5 6. 5N1/ min · t。
全文摘要
本發明涉及煉鋼工藝技術領域,尤其涉及一種用于鋼水VD真空脫氫的方法,其特征在于,通過調整、控制鋼水入VD前的頂渣粘稠度和溫度,增加頂渣溢出阻力,抑制頂渣溢出,其操作步驟如下1)首先保證真空系統的干燥;2)入VD前控制氧活度≤30ppm;3)控制入VD前鋼水頂渣中CaO/SiO2為2.5~6.0,CaO/CaF2為7~12,提高頂渣粘稠度;4)控制鋼水入VD溫度;5)VD真空處理。與現有技術相比,本發明的有益效果是1)通過調整、控制鋼水入VD前的頂渣粘稠度和入爐溫度,可有效控制VD溢渣和溢鋼現象;2)VD真空處理效果改善,鋼液中的氫含量可脫除到0.5ppm以下,脫氫率可達到85~91%。
文檔編號C21C7/076GK102399946SQ201010275148
公開日2012年4月4日 申請日期2010年9月8日 優先權日2010年9月8日
發明者楊輝, 王寧, 臧紹雙 申請人:鞍鋼股份有限公司
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