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一種電渣鋼殘余鋁的控制方法

文檔序號:3339599閱讀:555來源:國知局
專利名稱:一種電渣鋼殘余鋁的控制方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種電渣重熔方法,尤其是涉及一種電渣鋼殘余鋁的控制方法。
背景技術(shù)
鋁對蠕變強度和斷裂韌性的不良影響,使汽輪機轉(zhuǎn)子鋼、熱強鋼和高溫合金等對鋁含量有嚴格限制,一般不允許超過0.010%。鋁作為金屬材料中的一種殘余元素,其含量都超過0. 010%,大多在0. 035%左右。采用一般的電渣重熔技術(shù),當自耗電極中的殘余鋁較低,重熔過程中即使不加入含鋁脫氧劑,由于熔渣中至少含有20%的A1203,金屬熔池也發(fā)生增鋁,即使在硅、錳等活性元素大量燒損的情況下也如此;當自耗電極中的鋁較高時,重熔過程中又不能將其降到0. 010%以下,即使提高重熔渣中FeO含量,鋁也不易氧化降低,反倒是硅、錳等合金元素的嚴重?zé)龘p以致脫格,氧含量上升,導(dǎo)致電渣鋼的冶金質(zhì)量不良。
中國專利公開號CN102407321A,
公開日2012年4月11日,公開了一種電渣重熔渣及其制備方法,該重熔渣的成分為CaO 30 35%,Al2O3 30 35%,CaF2 28 38%,MgOO. I 0. 5%,并滿足CaOAl2O3=O. 98 I. 02,SiO2 ( 0. 01%, P2O5 ( 0. 01%, S 彡 0. 01%, TC ( 0. 01%。其制造方法將石灰、氧化鋁氧粉、螢石和氧化鎂破碎至< 200目后,配料、混合均勻,然后在120(Tl500°C高溫下預(yù)溶,當渣料冷卻后,再加工成< 40mm的顆粒,不足之處是重熔渣系穩(wěn)定性差,重熔過程中金屬熔池易發(fā)生增鋁,電渣鋼中殘余鋁難以控制,電渣鋼質(zhì)量差。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明是為了克服現(xiàn)有的電渣重熔技術(shù)的重熔渣系穩(wěn)定性差,重熔過程中金屬熔池易發(fā)生增鋁,電渣鋼中殘余鋁難以控制,電渣鋼質(zhì)量差的不足,提供了一種重熔渣系穩(wěn)定性好,金屬熔池不易增鋁,電渣鋼中殘余鋁易于控制,電渣鋼質(zhì)量好的電渣鋼殘余鋁的控制方法。本發(fā)明解決技術(shù)問題采用的技術(shù)方案如下
一種電渣鋼殘余鋁的控制方法,以現(xiàn)有的電渣爐和電渣重熔工藝進行熔煉,重熔渣由下列組元按重量百分比組成CaO 28 40%,Al2O3 10 15%,MnO 0. 2 0. 5%, CaF2 15 25%,余量為Al2 (SiO3) 3,重熔過程中,通過重熔渣脫氧控制重熔渣中FeO的含量不大于0. 5%。控制重熔渣堿度及其組元的活度在合理的范圍內(nèi),重熔渣物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,重熔渣系的穩(wěn)定性好;活性Al2O3的起始含量控制在適宜范圍,一方面不影響重熔渣的電導(dǎo)率,不增加重熔過程中的電耗,另一方面,降低了重熔渣和金屬熔池中的鋁的濃度梯度,避免了重熔過程中金屬熔池增鋁,降低了電渣鋼中的殘余鋁,重熔過程中,Al2 (SiO3) 3在高溫(1545°C以上)條件下間歇分解成Al2O3和SiO2,能彌補重熔渣中活性Al2O3的損耗,同時SiO2可以吸附電渣鋼中的雜質(zhì),重熔渣中添加MnO,可以彌補電渣鋼在金屬熔池中的錳的燒損;重熔渣中CaF2的用量控制在較低范圍,減少了重熔過程中有毒有害物質(zhì)的產(chǎn)生;重熔過程中添加脫氧劑,控制重熔渣中FeO的含量不大于0. 5%,提高了電渣鋼的產(chǎn)品質(zhì)量。作為優(yōu)選,重熔渣由下列組元按重量百分比組成CaO 32 35%,Al20312 13%,MnO0. 3^0. 4%, CaF2 20 22%,余量為Al2 (SiO3) 3。重熔渣各組元搭配合理,電渣鋼中殘余鋁控制在合理的水平,電渣鋼質(zhì)量穩(wěn)定。作為優(yōu)選,CaO采用活性冶金石灰,CaO純度彡96%,Al2O3采用白剛玉或鋁氧粉,MnO的純度彡98%,CaF2采用螢石。CaO、A1203、MnO、CaF2均采用高純的原料來作為重熔渣的組元,避免了外界雜質(zhì)對重熔過程的影響。作為優(yōu)選,采用Ca-Si合金或Mn-Ca合金作為脫氧劑,脫氧劑的用量為I. (T2. Okg/t電渣鋼,重熔過程中將脫氧劑采用機械加入方式連續(xù)均勻加入重熔渣中。采用Ca-Si或Mn-Ca合金作為脫氧劑,脫氧效率高,脫氧劑的使用量大大減少,降低了重熔過程的成本。本發(fā)明具有如下的有益效果
(I)本發(fā)明中的重熔渣系的組元搭配合理,重熔渣的熔點較低,重熔渣具有良好的冶金性質(zhì)和工藝性質(zhì)。
(2)本發(fā)明中重熔渣系的CaO含量高,可以充分去除電渣鋼中的雜質(zhì)含量;A1203的含量范圍控制合理,一方面不影響重熔渣的電導(dǎo)率,不增加重熔過程中的電耗,另一方面,降低了重熔渣和金屬熔池中的鋁的濃度梯度,避免了重熔過程中金屬熔池增鋁,電渣鋼中鋁的含量易于控制,電渣鋼產(chǎn)品質(zhì)量好。(3)本發(fā)明中的重熔渣系中CaF2的含量低,降低了重熔過程中有毒有害物質(zhì)的產(chǎn)生,減少了對環(huán)境的危害。(4)本發(fā)明在重熔過程中添加脫氧劑,控制重熔渣中FeO含量不大于0. 5%,提高了電渣鋼產(chǎn)品的質(zhì)量,脫氧劑采用Ca-Si合金或Mn-Ca合金,與現(xiàn)有的含Al的脫氧劑相比,脫氧效率高,脫氧劑用量省,降低了重熔過程的成本,同時避免了重熔過程中金屬熔池內(nèi)增鋁,電渣鋼中的鋁含量可以穩(wěn)定控制在合適范圍內(nèi)。
具體實施例方式下面通過具體實施例,對本發(fā)明做進一步的解釋說明。實施例一
采用本發(fā)明重熔10噸汽輪機轉(zhuǎn)子電渣鋼錠(30Cr2Ni4MoV)。自耗電極中的鋁含量為0.005%。重熔渣系的組成為CaO 32%, Al2O312%, MnO 0. 3%, CaF2 20%, Al2 (SiO3) 3 35. 7%, PJf述CaO采用活性冶金石灰,其中S含量彡0. 01%, CaO純度彡96%,Al2O3采用白剛玉,MnO的純度彡98%,CaF2采用螢石。渣料化清,渣深230mm,自耗電極直徑500mm,重熔過程中,渣溫為160(Tl680°C,用Mn-Ca合金作為脫氧劑(Mn-Ca合金來自市售),用量為I. 5kg/噸電渣鋼,脫氧劑采用機械方式連續(xù)均勻加入,重熔渣中FeO含量控制在0. 3^0. 4%范圍內(nèi)。電渣鋼中Al含量為0. 005、. 007%, 0含量為18 20ppm,H含量為4ppm,硅、錳的燒損率分別為10. 2% 和 4. 5%o實施例二
采用本發(fā)明重熔15噸核電用電渣鋼錠(00Crl7Nil4Mo2)。自耗電極為高鋁自耗電極,其中鋁含量為0.04%。重熔渣系的組成為=CaO 28%,Al2O3 10%,MnO 0. 2%,CaF2 15%,余量為Al2 (SiO3) 3,所述CaO采用活性冶金石灰,其中S含量彡0. 01%, CaO純度彡96%, Al2O3采用鋁氧粉,MnO的純度彡98%,CaF2采用螢石。渣料化清,渣深250mm,自耗電極直徑620mm,重熔過程中,渣溫為160(Tl680°C,用Mn-Ca合金作為脫氧劑(Mn-Ca合金來自市售),用量為Ikg/噸電渣鋼,脫氧劑采用機械方式連續(xù)均勻加入,重熔渣中FeO含量控制在0. 3^0. 4%范圍內(nèi)。電渣鋼中Al含量為0. 007^0. 008%,0含量為2(T23ppm,H含量為4ppm。硅、錳的燒損率分別為 10. 5% 和 5. 2%o實施例三
采用本發(fā)明重熔40噸軋輥鋼(70Cr3Mo)電渣錠,采用10根自耗電極,每根重4. 2噸,自耗電極的直徑為500mm,每根自耗電極的Al含量不同,Al含量范圍在0. 005、. 05%之間,重熔渣系的組成為CaO 35%,Al2O3 13%,MnO 0. 35%,CaF2 18%,余量為 Al2 (SiO3) 3,所述 CaO采用活性冶金石灰,其中S含量彡0. 01%, CaO純度彡96%,Al2O3采用白剛玉,MnO的純度彡98%,CaF2采用螢石。渣料化清,渣深300mm,重熔過程中渣溫為170(Tl75(TC,分別采用Mn-Ca合金和Ca-Si合金作為脫氧劑(Mn-Ca和Ca-Si合金來自市售),各占二分之一個熔煉期,用量均為I. Okg/電渣鋼,脫氧劑采用機械方式連續(xù)均勻加入,重熔渣中FeO含量控制在0.3 0.5%范圍內(nèi)。電渣鋼中Al含量為0. 007 0. 008%,0含量為17 20ppm,H含量為4ppm,硅、錳的燒損率分別為9. 8%和4. 1%。實施例四
采用本發(fā)明重熔75噸高溫高壓容器用電渣鋼錠(2. 25Cr-lMo-0. 25V)。采用30根自耗電極,每根重2. 6噸,自耗電極的直徑為450mm,自耗電極中鋁含量為0.01-0. 032%,重熔渣系的組成為=CaO 40%,Al2O3 15%,MnO 0.5%,CaF2 25%,余量為 Al2 (SiO3) 3,所述 CaO 采用活性冶金石灰,其中S含量≤0. 01%, CaO純度≥96%,Al2O3采用鋁氧粉,MnO的純度≥98%,CaF2采用螢石。渣料化清渣深290mm,重熔過程中,渣溫為163(Tl700°C,用Ca-Si合金作為脫氧劑(Ca-Si合金來自市售),用量為2. Okg/噸電渣鋼,脫氧劑采用機械方式連續(xù)均勻加入,重熔渣中FeO含量控制在0. 3^0. 4%范圍內(nèi)。電渣鋼中Al含量為0. 006、. 008%, 0含量為22 24ppm,H含量為4ppm,硅、錳的燒損率分別為10. 2%和4. 4%。
權(quán)利要求
1.一種電渣鋼殘余鋁的控制方法,以電渣爐和電渣重熔工藝進行熔煉,其特征在于,重熔渣由下列組元按重量百分比組成=CaO 28 40%,Al2O3 10 15%,MnO O. 2 O. 5%,CaF215 25%,余量為Al2 (SiO3) 3,重熔過程中,通過重熔渣脫氧控制重熔渣中FeO的含量不大于O. 5%。
2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的一種電渣鋼殘余鋁的控制方法,其特征在于,重熔渣由下列組元按重量百分比組成CaO 32 35%,Al20312 13%,MnO O. 3 O. 4%,CaF2 20 22%,余量為Al2(SiO3)3O
3.根據(jù)權(quán)利要求I或2所述的一種電渣鋼殘余鋁的控制方法,其特征在于,CaO采用活性冶金石灰,CaO純度彡96%, Al2O3采用白剛玉或鋁氧粉,MnO的純度彡98%,CaF2采用螢石。
4.根據(jù)權(quán)利要求I或2所述的一種電渣鋼殘余鋁的控制方法,其特征在于,采用Ca-Si 合金或Mn-Ca合金作為脫氧劑,脫氧劑的用量為I. (Γ2. Okg/t重熔金屬,重熔過程中將脫氧劑采用機械加入方式連續(xù)均勻加入重熔渣中。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種電渣重熔技術(shù),尤其是涉及一種電渣鋼中殘余鋁的控制方法,旨在克服現(xiàn)有的電渣重熔技術(shù)的重熔渣系穩(wěn)定性差,重熔過程中金屬熔池易發(fā)生增鋁,電渣鋼中殘余鋁難以控制,電渣鋼質(zhì)量差的不足,該電渣鋼殘余鋁的控制方法,以現(xiàn)有的電渣爐和電渣重熔工藝進行熔煉,重熔渣由下列組元按重量百分比組成CaO28~40%,Al2O310~15%,MnO0.2~0.5%,CaF215~25%,余量為Al2(SiO3)3,重熔過程中,通過重熔渣脫氧控制重熔渣中FeO的含量不大于0.5%。本發(fā)明具有重熔渣系穩(wěn)定性好,金屬熔池不易增鋁,電渣鋼中殘余鋁易于控制,電渣鋼質(zhì)量好的優(yōu)點。
文檔編號C22B9/18GK102796882SQ201210252479
公開日2012年11月28日 申請日期2012年7月20日 優(yōu)先權(quán)日2012年7月20日
發(fā)明者向大林, 辜榮如 申請人:浙江電渣核材有限公司
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