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一種控制抗酸管線鋼大型夾雜物的生產工藝的制作方法

文檔序號:11428986閱讀:248來源:國知局

本發明屬于冶金領域,涉及一種控制抗酸管線鋼大型夾雜物的生產工藝。



背景技術:

隨著世界經濟能源需求的不斷增加,對石油、天然氣的管道輸送依賴越來越大,管線輸送管道的服役環境要求越來越苛刻,對輸送酸性的石油天然氣需要母材具有抗酸耐蝕性能,為了滿足抗酸性能,在成份設計上需采用極低碳、極低硫,脫硫導致了鋼中產生大量的鋁系夾雜物,從而導致探傷、夾雜檢驗不合格,同時嚴重影響鋼板的使用性能。

抗酸腐蝕管線鋼主要用來制造輸送酸性天然氣的管道,是石油天然氣用鋼中生產難度最大的一類。該鋼種對成分設計、冶煉技術、軋制技術及冶金裝備水平都有十分嚴格的要求。抗酸腐蝕管線鋼在化學成分設計上應以極低碳,極低磷、超低硫和微合金化為主,在生產上控制重點是降低鋼中的有害元素硫、磷和氣體含量、降低鋼中非金屬夾雜物含量,特別是對鋼的抗hic性能非常有害的a類、b類夾雜,并對夾雜物進行變性處理。生產過程中由于脫硫壓力巨大,必定產生大量al2o3夾雜物,控制降低大型夾雜物是制造優質產品的前提。



技術實現要素:

本發明所要解決的技術問題是,針對以上現有技術存在的缺點,提出一種控制抗酸管線鋼大型夾雜物的生產工藝,從而可以控制鋼板中b類夾雜物數量,而得到純凈度更高的鋼水,提升鋼水的內部質量。

本發明解決以上技術問題的技術方案是:

一種控制抗酸管線鋼大型夾雜物的生產工藝,包括以下步驟:

㈠成份控制,管線鋼成份按重量百分比為:c:0.02~0.04%,si:0.10~0.30%,mn:1.00~1.30%,p≤0.013%,s≤0.0010%,nb:0.030~0.070%,ti:0.006~0.020%,ni:0.10~0.30%,cr:0.10~0.30%,cu:0.10~0.30%,al:0.015~0.050%,余量為fe和雜質;

㈡脫硫站采用液態氧化鈣與鎂粉混合噴吹的方式進行脫硫,脫硫結束后進行深扒渣處理,脫硫站脫硫標準≤0.005%,轉爐使用廢鋼,確保轉爐出鋼硫達到≤0.010%,轉爐出鋼采用留氧操作,為rh真空脫碳做好準備;

㈢rh真空處理,真空度小于3mbar,純真空時間大于等于15分鐘,通過真空處理實現碳氧反應,真空處理后鋼水實現低氧、低碳、高潔凈度的狀態,真空處理后鋼水送至lf進行脫硫合金化操作;

㈣lf采用石灰主鋁系脫氧劑進行脫硫操作,脫硫至5~8ppm,確保鈣處理時鋼液硫不大于10ppm,一方面防止硫化錳夾雜的產生,另一方面為生成cas、cao提供條件,經過深脫硫的鋼水中硫、氧的含量極低,但鋼水中存在大量al2o3夾雜物,通過鋼液中煨入220米無縫純鈣包芯線,確保鈣處理完全去除夾雜物中的al2o3,多余的鈣含量與鋼液中的氧、硫反應,生產cas、cao,最終獲得cao-cas系夾雜物,鈣處理后靜攪15~20分鐘,鋼水中的固態的cao-cas系夾雜物聚集上浮,得到潔凈的抗酸管線鋼水;

(五)連鑄采用全保護澆注。

本發明進一步限定的技術方案是:

前述的控制抗酸管線鋼大型夾雜物的生產工藝,其中管線鋼成份按重量百分比為:c:0.040%,si0.30%,mn:1.30%,p:0.013%,s:0.0010%,nb:0.070%,ti:0.020%,ca:0.0040%,al:0.050%,cu:0.30%,ni:0.30%,cr:0.30%,余量為fe。

前述的控制抗酸管線鋼大型夾雜物的生產工藝,其中管線鋼成份按重量百分比為:c:0.020%,si0.10%,mn:1.0%,p:0.01%,s:0.0010%,nb:0.030%,ti:0.006%,ca:0.0040%,al:0.015%,cu:0.10%,ni:0.10%、cr:0.10%,余量為fe。

前述的控制抗酸管線鋼大型夾雜物的生產工藝,其中鈣處理后靜攪20分鐘。

前述的控制抗酸管線鋼大型夾雜物的生產工藝,其中鈣處理后靜攪18分鐘。

本明跟據夾雜物控制形成機理對管線鋼成份進行了合理的設計,采用了一種低氧低硫的成份設計;因鈣鋁酸鹽變形能力好,在軋制過程中會變形為條串狀b類夾雜物,從而惡化了鋼板力學和抗hic性能;本發明經科學實驗研究發現,當脫硫至5~8ppm進行強鈣處理,可以避開鈣鋁酸鹽生成區域,即向鋼液中喂入較多的鈣(通過鋼液中煨入220米無縫純鈣包芯線),夾雜物可轉變為高熔點且不易變形的cao-cas,控制鋼板中b類夾雜物數量。因此,在lf脫氧合金化后,得到10ppm以下的極低硫鋼液,通過向鋼液中喂入較多的鈣,便可以獲得cao-cas系夾雜物。

本發明的有益效果是:本發明采用bof+rh+lf工藝路線,lf實現低于10ppm超低硫冶煉,此時通過定量的鈣處理徹底還原夾雜物中al2o3,獲得cao-cas系夾雜物,高熔點且不易變形的cao-cas夾雜物在靜攪的過程中更易聚集上浮,從而得到純凈度更高的鋼水,提升鋼水的內部質量。本發明采用一種創新的生產方式達到提高鋼水純凈度的目的,從成份設計上確保脫氧合金化后得到硫小于10ppm的鋼液,lf脫硫后的鋼液進行強鈣處理,得到cao-cas系固態夾雜物,通過靜攪上浮,獲得更為潔凈的抗酸管線鋼水。

具體實施方式

實施例1

本實施例是一種控制抗酸管線鋼大型夾雜物的生產工藝,包括以下步驟:

㈠管線鋼的重量百分比成分為:c:0.040%,si0.30%,mn:1.30%,p:0.013%,s:0.0010%,nb:0.070%,ti:0.020%,ca:0.0040%,al:0.050%,cu:0.30%,ni:0.30%,cr:0.30%,余量為fe;

㈡脫硫站采用石灰與鎂粉進行復合脫硫,脫硫后扒渣干凈,保證轉爐爐后硫小于100ppm;

㈢鋼水到達rh后,真空度≤3mbar進行脫碳處理,碳小于0.01%后進行合金化處理,合金化結束后進行真空保持,真空處理過程中不進行合金化操作;

㈣lf采用石灰、鋁系脫氧劑進行脫硫操作,脫硫至5~8ppm,確保鈣處理時鋼液硫不大于10ppm;

(五)lf脫硫合金化處理后的鋼液進行鈣處理,喂入220米無縫純鈣包芯線,鈣處理后鋼水靜攪15~20min,促使夾雜物充分上浮并去除;

㈥連鑄過程采用全程保護澆注。

本實施例冶煉過程具體如下:

鋼板檢測情況

本實施例的管線鋼冶煉通過lf脫氧合金化后的極低硫環境高鈣處理,鋼水內夾雜物整體數量顯著降低,鋼水純凈度提高。

實施例2

本實施例是一種控制抗酸管線鋼大型夾雜物的生產工藝,包括以下步驟:

㈠管線鋼的重量百分比成分為:c:0.020%,si0.10%,mn:1.0%,p:0.01%,s:0.0010%,nb:0.030%,ti:0.006%,ca:0.0040%,al:0.015%,cu:0.10%,ni:0.10%、cr:0.10%,余量為fe;

㈡脫硫站采用石灰與鎂粉進行復合脫硫,脫硫后扒渣干凈,保證轉爐爐后硫小于100ppm;

㈢鋼水到達rh后,真空度≤3mbar進行脫碳處理,碳小于0.01%后進行合金化處理,合金化結束后進行真空保持,真空處理過程中不進行合金化操作;

㈣lf采用石灰、鋁系脫氧劑進行脫硫操作,脫硫至5~8ppm,確保鈣處理時鋼液硫不大于10ppm;

(五)lf脫硫合金化處理后的鋼液進行鈣處理,喂入220米無縫純鈣包芯線,鈣處理后鋼水靜攪15~20min,促使夾雜物充分上浮并去除;

㈥連鑄過程采用全程保護澆注。

本實施例冶煉過程具體如下:

鋼板檢測情況

本實施例的管線鋼冶煉通過lf脫氧合金化后的極低硫環境高鈣處理,鋼水內夾雜物整體數量顯著降低,鋼水純凈度提高。

除上述實施例外,本發明還可以有其他實施方式。凡采用等同替換或等效變換形成的技術方案,均落在本發明要求的保護范圍。

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