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一種降低鐵礦燒結(jié)NOx排放的原料制備及燒結(jié)方法與流程

文檔序號:12030300閱讀:290來源:國知局
一種降低鐵礦燒結(jié)NOx排放的原料制備及燒結(jié)方法與流程

本發(fā)明涉及冶金環(huán)境保護(hù)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料制備及燒結(jié)方法。



背景技術(shù):

nox是形成酸雨和光化學(xué)煙霧的主要原因,也是霧霾的主要成因,嚴(yán)重影響生態(tài)環(huán)境和人類健康,有效減少nox的排放具有重要意義。目前,我國nox的年排放量在2000萬噸左右,2015年我國nox排放量為1851.9萬噸,工業(yè)nox排放量達(dá)到1180.9萬噸,占全國nox排放總量的63.8%。工業(yè)nox排放量當(dāng)中,鋼鐵工業(yè)nox排放量為55.1萬噸,占工業(yè)nox排放總量的4.7%,是重要的工業(yè)nox排放源。

燒結(jié)工序排放的nox約占整個鋼鐵生產(chǎn)流程nox排放量的50%左右,是鋼鐵企業(yè)主要的nox排放工序。燒結(jié)過程nox排放的特點(diǎn)是,煙氣排放量大,nox濃度小且波動大,一噸燒結(jié)礦產(chǎn)生的煙氣量一般為3500~5000m3,而燒結(jié)煙氣中nox濃度一般為0~600mg/m3。目前我國燒結(jié)煙氣脫硫已取得了顯著的成效,截止2015年底,全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機(jī)脫硫面積已增加到13.8萬平方米,安裝率由2005年的19%增加至88%。而與此形成鮮明對比的是,我國在燒結(jié)煙氣脫硝方面進(jìn)展緩慢,我國有報道的燒結(jié)脫硝裝置不到10臺,其中主要以活性炭法為主,活性炭法可同時脫除so2、nox及二噁英和其他有害物質(zhì),但該工藝運(yùn)行費(fèi)用高、投資成本大,在鋼鐵市場不景氣的背景下難以廣泛推廣使用。

目前,用于煙氣脫硝的主要工藝有選擇性非催化還原法(sncr)和選擇性催化還原法(scr)。sncr工藝是在900~1100℃高溫下,還原劑(一般為尿素或氨水)熱解生成的nh3有選擇地將煙氣中的nox還原為n2和h2o的工藝方法。由于燒結(jié)煙氣的溫度一般在200℃以下,使用sncr技術(shù)需要將煙氣加熱到700℃左右,這在實(shí)際生產(chǎn)中是行不通的。scr法的原理與sncr相似,主要差別在于scr使用催化劑降低了反應(yīng)活化能,使得反應(yīng)能在相對較低的溫度下(200~450℃)進(jìn)行。但燒結(jié)煙氣中的so2與還原劑nh3反應(yīng),生成的(nh4)2so4及nh4hso4沉積在催化劑表面,易導(dǎo)致催化劑失活。對燒結(jié)煙氣先行脫硫可以解決scr催化劑中毒問題,但會增加投資成本及設(shè)備占地面積。所以,sncr和scr工藝均無法直接應(yīng)用于燒結(jié)煙氣脫硝,必須研發(fā)新型煙氣脫硝技術(shù),以滿足日益嚴(yán)格的燒結(jié)nox排放要求。

同時,針對燒結(jié)過程nox的相關(guān)治理也主要是以末端治理為主,從源頭出發(fā)降低燒結(jié)過程nox排放的相關(guān)研究較少,不利于降低工藝成本。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

鑒于上述的分析,本發(fā)明旨在提供一種降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料制備及燒結(jié)方法,用以降低燒結(jié)nox排放量,實(shí)現(xiàn)了在對現(xiàn)有燒結(jié)工藝流程改造較小的前提下,減少燒結(jié)過程中nox排放的目的。

本發(fā)明的目的主要是通過以下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的:

一種降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料制備方法,具體包括以下步驟:

步驟1、按質(zhì)量配比稱取鐵礦粉、燃料及熔劑;將鐵礦粉按照質(zhì)量比分為鐵礦粉一和鐵礦粉二兩部分;

步驟2、將鐵礦粉一進(jìn)行造球,制備母球一;

步驟3、鐵礦粉二與熔劑進(jìn)行均勻混合,制備粘附粉;

步驟4、將粘附粉與母球一在噴灑霧化水的條件下在圓盤造球機(jī)中進(jìn)行造球,制備母球二;

步驟5、將焦粉與母球二進(jìn)行均勻混合,得到降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料。

本發(fā)明通過合理調(diào)節(jié)不同燒結(jié)物料在料球中的分布位置,相較于傳統(tǒng)工藝,更加促進(jìn)了鐵礦粉與熔劑的接觸機(jī)會,使得鐵酸鈣進(jìn)一步發(fā)展,為充分利用鐵酸鈣和fe2o3等物質(zhì)對nox的催化還原作用提供了條件;同時,燃料外置的方式更有利于燃料燃燒和熱量利用,有助于料層中co含量的增加,進(jìn)一步促進(jìn)了鐵酸鈣的形成和nox的減排,本發(fā)明比傳統(tǒng)工藝減排nox達(dá)40%~60%。

進(jìn)一步的,所述步驟1中,所述鐵礦粉、燃料及熔劑的質(zhì)量配比分別為:鐵礦粉75%~85%、燃料5%~8%、熔劑10%~20%。

本發(fā)明使用上述配比制備原料,能夠保證燒結(jié)過程順利進(jìn)行所需熱量及成品燒結(jié)礦具有合適強(qiáng)度及冶金性能;本發(fā)明鐵礦粉可以選擇任意類型的鐵礦粉,并沒有特殊限制。

進(jìn)一步的,所述燃料為焦粉,所述熔劑為白云石、石灰石及生石灰。

焦粉的主要作用是為燒結(jié)過程提供充足的熱量,保證燒結(jié)過程順利進(jìn)行;熔劑的主要作用是在燒結(jié)過程中產(chǎn)生足夠的粘結(jié)相,保證燒結(jié)礦強(qiáng)度。

進(jìn)一步的,所述步驟1中,所述鐵礦粉一和鐵礦粉二的質(zhì)量比為0.6~1.5。

本發(fā)明鐵礦粉一和鐵礦粉二的質(zhì)量比為0.6~1.5,有利于增加熔劑與鐵礦粉的接觸機(jī)會,促進(jìn)鐵酸鈣的發(fā)展,因?yàn)殍F酸鈣的發(fā)展一方面可增強(qiáng)其對nox的催化還原效果,另一方面可增加燒結(jié)礦的強(qiáng)度,提高燒結(jié)礦質(zhì)量。

進(jìn)一步的,所述步驟2中,鐵礦粉一在圓盤造球機(jī)中進(jìn)行造球,造球過程中配加霧化水,將造好的球作為母球一,所述配水總質(zhì)量為鐵礦粉、燃料及熔劑總質(zhì)量的3%~4%。

本發(fā)明步驟2配加霧化水能夠提高鐵礦粉一的潤濕效果,有利于提高制粒效果;配水總質(zhì)量為鐵礦粉、燃料及熔劑總質(zhì)量的3%~4%,一方面可提高和改善母球一的成球性和致密性,另一方面更有利于母球一與原料的粘附。

進(jìn)一步的,所述步驟2中,造球時間為3~5min,所述圓盤造球機(jī)半徑為2~3m,轉(zhuǎn)速為5~6r/min,傾角45°~50°,所制備出的直徑為2~5mm的母球一的質(zhì)量占母球一總體質(zhì)量的50%~70%。

將造球時間控制為3~5min,圓盤造球機(jī)半徑選擇2~3m,能夠保證鐵礦粉一的混勻及制粒效果;將轉(zhuǎn)速控制為5~6r/min,傾角控制在45°~50°,能夠使鐵礦粉一達(dá)到較好的制粒效果;控制直徑2~5mm的母球一的質(zhì)量占母球一總體質(zhì)量的50%~70%,一方面有利于后續(xù)母球一同粘附粉的粘附及制粒,另一方面能夠確保母球一通過后續(xù)工序處理,獲得合適尺寸和比例的母球二,保證后續(xù)工序順利進(jìn)行。

進(jìn)一步的,所述步驟3中,所述鐵礦粉二與熔劑在圓筒混料機(jī)中混勻,制備粘附粉。

進(jìn)一步的,所述鐵礦粉二與熔劑的混合時間控制在1.5~3min,轉(zhuǎn)速為其中,r為圓筒混料機(jī)半徑,單位為m;將混合均勻的鐵礦粉二與熔劑作為粘附粉。

將混合時間控制為1.5~3min,轉(zhuǎn)速控制為能夠保證鐵礦粉二與熔劑達(dá)到較好的混勻效果。

進(jìn)一步的,所述步驟4中,配水總質(zhì)量為鐵礦粉、燃料及熔劑總質(zhì)量的4%~6%。

本發(fā)明配加霧化水能夠提高母球一與粘附粉的潤濕效果,有利于提高制粒效果;配水總質(zhì)量為鐵礦粉、燃料及熔劑總質(zhì)量的4%~6%,一方面有利于粘附粉在母球一表面的粘附,另一方面可提高和改善母球二的成球性和致密性。

進(jìn)一步的,所述步驟4中,造球時間控制為6~8min,所述圓盤造球機(jī)半徑為3~4m,轉(zhuǎn)速為6~7r/min,傾角45°~53°,所制備出的直徑為5~8mm的母球二的質(zhì)量占母球二總體質(zhì)量的60%~80%。

將造球時間控制為6~8min,圓盤造球機(jī)半徑選擇3~4m,能夠充分保證母球一與粘附粉的混勻及制粒效果;將轉(zhuǎn)速控制為6~7r/min,傾角控制在45°~53°,能夠使母球一與粘附粉達(dá)到較好的制粒效果;控制直徑5~8mm的母球二的質(zhì)量占母球二總體質(zhì)量的60%~80%,一方面有利于后續(xù)母球二對焦粉的粘附及制粒,另一方面能夠確保母球二通過后續(xù)工序處理,獲得合適尺寸和比例的燒結(jié)物料,保證燒結(jié)生產(chǎn)過程中料層具有良好的透氣性,使燒結(jié)過程能夠正常順利進(jìn)行。

進(jìn)一步的,所述步驟5中,所述焦粉與母球二的混合時間控制在2.5~3min,轉(zhuǎn)速為其中,r為圓筒混料機(jī)半徑,單位為m。

本發(fā)明將混合時間控制在2.5~3min,能夠提高焦粉和母球二的混勻粘附效果;轉(zhuǎn)速為能夠保證焦粉和母球二的混勻粘附和制粒效果。

一種根據(jù)上述方法制備的原料進(jìn)行燒結(jié)的方法,將制備得到的降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料進(jìn)行點(diǎn)火燒結(jié),所述燒結(jié)的點(diǎn)火溫度為1000~1200℃,點(diǎn)火時間為50~90s。

本發(fā)明對燒結(jié)的點(diǎn)火溫度進(jìn)行限定,能夠?yàn)辄c(diǎn)燃燒結(jié)原料表層固體燃料提供充足熱量,保證燒結(jié)過程順利進(jìn)行。

進(jìn)一步的,所述燒結(jié)過程為將所述降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料表層的固體燃料點(diǎn)燃,并在抽風(fēng)的作用下繼續(xù)往下燃燒產(chǎn)生高溫,使燒結(jié)過程自上而下順利進(jìn)行。

本發(fā)明在降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料表層點(diǎn)燃并抽風(fēng),一方面使燒結(jié)過程順利進(jìn)行;另一方面有利于改善表層燒結(jié)礦的強(qiáng)度。

本發(fā)明有益效果如下:

1)本發(fā)明利用鐵酸鈣和fe2o3等物質(zhì)對nox的催化還原作用,增加鐵礦粉與熔劑的接觸機(jī)會,促進(jìn)鐵酸鈣形成,同時燃料外置更有利于燃料燃燒和提高熱量的利用,進(jìn)一步促進(jìn)鐵酸鈣的形成和減少nox的排放,本發(fā)明較傳統(tǒng)工藝減排nox約40%~60%,效果明顯;

2)本發(fā)明無需添加任何添加劑,工藝簡單,投資小;

3)本發(fā)明在降低nox排放的同時不影響燒結(jié)正常生產(chǎn);

4)本發(fā)明方法對原有燒結(jié)工序無較大改變,具有制備工藝簡單,經(jīng)濟(jì)實(shí)用易實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)。

附圖說明

圖1為本發(fā)明降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料的制備過程流程圖;

圖2為本發(fā)明降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料的物料顆粒結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3為本發(fā)明的物料在高溫?zé)Y(jié)條件下nox排放濃度的變化圖。

其中,1-鐵礦粉一,2-鐵礦粉二,3-熔劑,4-4m圓盤造球機(jī),5-1m圓筒混料機(jī),6-6m圓盤造球機(jī),7-焦粉,8-燒結(jié)機(jī),9-燒結(jié)礦,10-焦粉,11-50%礦粉+熔劑,12-50%礦粉,13-傳統(tǒng)燒結(jié)nox排放曲線,14-本發(fā)明nox排放曲線。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖來具體描述本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例,其中,附圖構(gòu)成本申請一部分,并與本發(fā)明的實(shí)施例一起用于闡釋本發(fā)明的原理。

實(shí)施例1

一種降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料制備及燒結(jié)方法,如圖1所示,本實(shí)施例選取pb、yandi、kooly、carajas、司家營五種典型鐵礦粉進(jìn)行燒結(jié),選取焦粉作為燃料,選取白云石、石灰石及生石灰作為熔劑,本實(shí)施配制100kg原料:具體步驟如下:

步驟1、稱取pb、yandi、kooly、carajas、司家營五種典型鐵礦粉共77.22kg,燃料焦粉5.05kg,熔劑白云石、石灰石及生石灰共17.73kg;將五種典型鐵礦粉按照質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均分為鐵礦粉一和鐵礦粉二兩部分,原料中各組分的含量配比關(guān)系如表1所示;

表1燒結(jié)原料中各組分的質(zhì)量百分含量

步驟2、將鐵礦粉一在直徑為4m的圓盤造球機(jī)中配加3kg的霧化水混合作為母球一,造球時間為4min,轉(zhuǎn)速為5r/min,所制備的直徑為2~5mm的母球一的質(zhì)量占總體母球一質(zhì)量的60%,配加水量為配水總質(zhì)量的33.3%,配水總質(zhì)量為9kg,母球一含水質(zhì)量百分?jǐn)?shù)為7.77%;

步驟3、將鐵礦粉二與熔劑在直徑為1m的圓筒混料機(jī)中均勻混合作為粘附粉,混合時間為2min,轉(zhuǎn)速為10r/min;

步驟4、將母球一和粘附粉在直徑為6m的圓盤造球機(jī)中配加6kg的霧化水混合作為母球二,造球時間為6min,轉(zhuǎn)速為6r/min,所制備的直徑為5~8mm的母球二質(zhì)量占總體母球二質(zhì)量的70%,配加水量為配水總質(zhì)量的66.7%,配水總質(zhì)量為9kg,母球二含水質(zhì)量百分?jǐn)?shù)為9.5%;

步驟5、將母球二與焦粉在直徑為1m的圓筒混料機(jī)中均勻混合制得降低鐵礦燒結(jié)nox排放的燒結(jié)原料,混合時間為3min,轉(zhuǎn)速為12r/min,制好的燒結(jié)原料顆粒含水質(zhì)量百分?jǐn)?shù)為9%;制好的降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料顆粒模型如圖2所示。

上述“鐵礦粉一”、“鐵礦粉二”、熔劑、焦粉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)之和為100%。

本實(shí)施例將制備好的燒結(jié)原料顆粒作為降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料,模擬實(shí)際燒結(jié)生產(chǎn),進(jìn)行燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn),燒結(jié)杯尺寸為φ300mm×600mm,點(diǎn)火溫度為1100℃,點(diǎn)火時間為90s;將降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料表層的固體燃料點(diǎn)燃,并在負(fù)壓抽風(fēng)的作用下繼續(xù)往下燃燒產(chǎn)生高溫,使燒結(jié)過程自上而下順利進(jìn)行。

燒結(jié)過程中鐵酸鈣和fe2o3等物質(zhì)對nox的催化還原作用可由如下反應(yīng)方程式表示:

本發(fā)明與以傳統(tǒng)原料制備流程制備的燒結(jié)原料在相同的燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn)條件下nox的排放濃度對比如圖3所示,nox峰值濃度降低37.5%,通過積分計(jì)算可得nox排放量減少45%左右,nox減排效果明顯。

綜上所述,本發(fā)明提供了一種降低鐵礦燒結(jié)nox排放的原料制備方法,通過利用鐵酸鈣和fe2o3等物質(zhì)對nox的催化還原作用,增加鐵礦粉與熔劑的接觸機(jī)會促進(jìn)鐵酸鈣形成,同時利用燃料外置的優(yōu)勢,可實(shí)現(xiàn)nox減排40%~60%的效果,同時,本發(fā)明方法對原有燒結(jié)工序無較大改變,具有制備工藝簡單,經(jīng)濟(jì)實(shí)用易實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)。

以上所述,僅為本發(fā)明較佳的具體實(shí)施方式,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到的變化或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。

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