本實用新型涉及氯乙酸生產(chǎn)領(lǐng)域,尤其涉及一種用于氯乙酸生產(chǎn)的液氯氣化系統(tǒng)。
背景技術(shù):
現(xiàn)有的氯乙酸生產(chǎn)時,液氯氣化池內(nèi)設有兩組單獨工作的汽化器組,每組汽化器組連接一個液氯緩沖罐,并且氣化的氯氣被收集到兩個氯氣緩沖罐內(nèi)供車間生產(chǎn)使用。該種液氯氣化系統(tǒng)存在其中一個汽化器損壞后,必須車間停產(chǎn)維修,否則會存在供氯壓力偏低不穩(wěn)定,造成生產(chǎn)控制不穩(wěn)定,氯氣生產(chǎn)壓力供不上,通入氯化反應釜的氯氣就不能充分的反應,造成反應不充分,氯乙酸含量降低,從而影響收率。原料消耗偏高(原料的消耗指消耗的原料與氯乙酸產(chǎn)量的比值),提高了生產(chǎn)成本。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種液氯供應穩(wěn)定,當某個汽化器損壞后無需停產(chǎn)維修,且保證液氯完全氣化,提高液氯利用率的一種用于氯乙酸生產(chǎn)的液氯氣化系統(tǒng)。
為解決上述技術(shù)問題,本實用新型所采取的技術(shù)方案是:
一種用于氯乙酸生產(chǎn)的液氯氣化系統(tǒng),包括液氯氣化池、設于液氯氣化池內(nèi)的液氯汽化器組以及連接液氯汽化器組入口,向液氯汽化器組內(nèi)通入液氯的進氯總管和連接液氯汽化器組出口,從液氯汽化器組內(nèi)輸出氯氣的出氯總管,其特征在于:所述液氯汽化器組包括先后并聯(lián)于液氯進氯總管和出氯總管之間的第一汽化器組和第二汽化器組;所述第一汽化器組和第二汽化器組均包括數(shù)量相同的多個通過分支管道并聯(lián)的汽化器;每個連接汽化器出口和入口的分支管道上均設有分支閥門;所述進氯總管上,在液氯通過其分別進入第一汽化器組和第二汽化器組之前,分別設有第一切換閥和第二切換閥;且進氯總管上,在液氯進入液氯汽化器組之前的位置設有切斷閥;所述第一汽化器組和第二汽化器組之間的出氯總管,與液氯進入第二汽化器組之前的進氯總管之間設有聯(lián)通管,所述聯(lián)通管上設有第三切換閥,且聯(lián)通管與第二汽化器組之間的出氯總管上設有第四切換閥。
進一步的技術(shù)方案在于:所述進氯總管上,在液氯進入液氯汽化器組之前的位置還設有調(diào)節(jié)電磁閥。
進一步的技術(shù)方案在于:所述進氯總管上,在液氯進入液氯汽化器組之前的位置還設有手動關(guān)閉閥。
進一步的技術(shù)方案在于:所述液氯氣化池包括內(nèi)部水溫為17~20℃的預熱池和內(nèi)部水溫為30~35℃的熱水池,所述第一汽化器組和第二汽化器組分別設于預熱池和熱水池內(nèi)。
采用上述技術(shù)方案所產(chǎn)生的有益效果在于:
本實用新型通過切換不同的切換閥,可使該系統(tǒng)的兩組汽化器組交替使用,一備一用,當其中某個汽化器損壞后,無需停產(chǎn)檢修,只需切換到正常的一組汽化器組工作即可,保證液氯供應穩(wěn)定,提高了生產(chǎn)效率;再者,在汽化器無損壞時將兩組汽化器組串聯(lián)還可保證液氯完全氣化,提高液氯利用率。
附圖說明
下面結(jié)合附圖和具體實施方式對本實用新型作進一步詳細的說明。
圖1是本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型的一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領(lǐng)域技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。
在下面的描述中闡述了很多具體細節(jié)以便于充分理解本實用新型,但是本實用新型還可以采用其他不同于在此描述的其它方式來實施,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在不違背本實用新型內(nèi)涵的情況下做類似推廣,因此本實用新型不受下面公開的具體實施例的限制。
如圖1所示,一種用于氯乙酸生產(chǎn)的液氯氣化系統(tǒng),包括液氯氣化池1、設于液氯氣化池1內(nèi)的液氯汽化器組3以及連接液氯汽化器組3入口,向液氯汽化器組3內(nèi)通入液氯的進氯總管2和連接液氯汽化器組3出口,從液氯汽化器組3內(nèi)輸出氯氣的出氯總管4,所述液氯汽化器組3包括先后并聯(lián)于液氯進氯總管2和出氯總管4之間的第一汽化器組31和第二汽化器組32;所述第一汽化器組31和第二汽化器組32均包括數(shù)量相同的多個通過分支管道33并聯(lián)的汽化器;每個連接汽化器出口和入口的分支管道33上均設有分支閥門34;所述進氯總管2上,在液氯通過其分別進入第一汽化器組31和第二汽化器組32之前,分別設有第一切換閥23和第二切換閥24;且進氯總管2上,在液氯進入液氯汽化器組3之前的位置設有切斷閥21;所述第一汽化器組31和第二汽化器組32之間的出氯總管4,與液氯進入第二汽化器組32之前的進氯總管2之間設有聯(lián)通管5,所述聯(lián)通管5上設有第三切換閥51,且聯(lián)通管5與第二汽化器組32之間的出氯總管4上設有第四切換閥41。
本實用新型在使用時,可通過切換不同的切換閥,使第一汽化器組31和第二汽化器組32交替使用或串聯(lián)并用。
使第一汽化器組31正常工作,第二汽化器組32備用的操作為:將切斷閥21打開后,調(diào)節(jié)第一切換閥23、第四切換閥41和第一汽化器組31分支管道33上的分支閥門34打開,第二切換閥24、第三切換閥51和第二汽化器組32分支管道33上的分支閥門34關(guān)閉,從而使第一汽化器組31正常工作,液氯由進氯總管2進入第一汽化器組31內(nèi)的各個汽化器內(nèi),經(jīng)汽化器氣化,液氯轉(zhuǎn)化為氣體從出氯總管4排出供給車間使用,而第二汽化器組32備用,待出現(xiàn)第一汽化器組31內(nèi)的某個汽化器損壞時,反向操作切換閥門,先將第二切換閥24和第二汽化器組32分支管道33上的分支閥門34打開,再將第一切換閥23、第四切換閥41和第一汽化器組31分支管道33上的分支閥門34關(guān)閉,使氯壓供應滿足加工使用要求,然后在無需停產(chǎn)的情況下對第一汽化器組31中的某個損壞的汽化器進行維修。
使第二汽化器組32正常工作,第一汽化器組31備用的操作為:將切斷閥21打開后,調(diào)節(jié)第二切換閥24和第二汽化器組32分支管道33上的分支閥門34打開,第一切換閥23、第四切換閥41、第三切換閥51和第一汽化器組31分支管道33上的分支閥門34關(guān)閉,從而使第二汽化器組32正常工作,液氯由進氯總管2進入第二汽化器組32內(nèi)的各個汽化器內(nèi),經(jīng)汽化器氣化,液氯轉(zhuǎn)化為氣體從出氯總管4排出供給車間使用,而第一汽化器組31備用,待出現(xiàn)第二汽化器組32內(nèi)的某個汽化器損壞時,反向操作切換閥門,先將第一切換閥23、第四切換閥41和第一汽化器組31分支管道33上的分支閥門34打開,再將第二切換閥24和第二汽化器組32分支管道33上的分支閥門34關(guān)閉,使氯壓供應滿足加工使用要求,然后在無需停產(chǎn)的情況下對第二汽化器組32中的某個損壞的汽化器進行維修。
使第一汽化器組31和第二汽化器組32串聯(lián)并用的操作為:將切斷閥21打開后,調(diào)節(jié)第一切換閥23、第一汽化器組31分支管道33上的分支閥門34、第三切換閥51和第二汽化器組32分支管道33上的分支閥門34打開,第二切換閥24和第四切換閥41關(guān)閉,液氯由進氯總管2先進入第一汽化器組31內(nèi),然后再進入第二汽化器組32內(nèi),經(jīng)汽化器氣化,液氯轉(zhuǎn)化為氣體從出氯總管4排出供給車間使用。
本實用新型,可使該系統(tǒng)的兩組汽化器組交替使用,一備一用,當其中某個汽化器損壞后,無需停產(chǎn)檢修,只需切換到正常的一組汽化器組工作即可,保證液氯供應穩(wěn)定,提高了生產(chǎn)效率;再者,在汽化器無損壞時將兩組汽化器組串聯(lián)還可保證液氯完全氣化,提高液氯利用率。
其中,進氯總管2上,在液氯進入液氯汽化器組3之前的位置還設有調(diào)節(jié)電磁閥22,通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)電磁閥22的開啟狀態(tài)的大小,即可調(diào)節(jié)液氯的進入量,即調(diào)節(jié)了出氯總管4出口處氯壓的大小。由于氯乙酸生產(chǎn)為持續(xù)通氯的氯化反應,氯氣壓力過高,過量的氯氣會生產(chǎn)副產(chǎn)物二氯化物,游離氯的含量,影響氯乙酸的質(zhì)量。如果氯氣壓力過低,通入的氯氣不能充分及時反應,導致反應不完全,氯乙酸產(chǎn)品中醋酸含量過高,氯乙酸的產(chǎn)量過低,收率也受到影響。所以,根據(jù)生產(chǎn)需要,要對出氯總管4出口處氯壓的大小進行調(diào)節(jié)。
進氯總管2上,在液氯進入液氯汽化器組3之前的位置還設有手動關(guān)閉閥25,手動關(guān)閉閥25在工作時一直是常開狀態(tài),增設手動關(guān)閉閥25的目的是為了避免當出現(xiàn)緊急事故,切斷閥21損壞失靈無法切斷系統(tǒng)時備用使用。而且在進氯總管2上上還設有將切斷閥21與調(diào)節(jié)電磁閥22短路的旁通管路,當防止切斷閥21或調(diào)節(jié)電磁閥22出現(xiàn)故障失靈時,即可開啟旁通管路,上設有旁通管路上也設有手動閥,該手動閥一般情況為關(guān)閉狀態(tài)。
當?shù)谝黄鹘M31和第二汽化器組32串聯(lián)并用時,液氯氣化池1包括內(nèi)部水溫為17~20℃的預熱池11和內(nèi)部水溫為30~35℃的熱水池12,所述第一汽化器組31和第二汽化器組32分別設于預熱池11和熱水池12內(nèi)。相對液氯進行預熱,然后再充分氣化,使液氯充分氣化,提高率利用率。而且由于預熱池11內(nèi)的水經(jīng)液氯氣化吸熱溫度較底,還可用于氨基乙酸反應萃取降溫,使循環(huán)水得到充分利用。
以上僅是本實用新型的較佳實施例,任何人根據(jù)本實用新型的內(nèi)容對本實用新型作出的些許的簡單修改、變形及等同替換均落入本實用新型的保護范圍。