本實用新型涉及煉鋼領(lǐng)域的一種減少鋼水喂線過程增氮的裝置。
背景技術(shù):
對大部分鋼種,氮是有害元素。鋼中氮含量較高時,會使鋼材產(chǎn)生時效脆化,降低材料沖擊韌性和塑性;氮高會導(dǎo)致鑄坯組織疏松,甚至形成皮下氣泡,同時鑄坯也易出現(xiàn)裂紋;對含Ti鋼種,氮易與鋼中Ti形成帶有棱角的脆性夾雜,降低材料加工變形性能。因此,為提高鋼材的塑性、韌性和加工性能,必須盡可能降低鋼中氮含量。
一般來說,精煉是鋼水增氮量較多的過程,特別是LF精煉加熱和喂線過程。對許多鋼種,在精煉初期需要進(jìn)行喂鋁線脫氧,或在精煉結(jié)束后需喂鈣線進(jìn)行鈣處理,對夾雜物進(jìn)行變性。喂鋁線脫氧時,鋁與氧劇烈反應(yīng)會使鋼水與空氣接觸,導(dǎo)致鋼水吸氮。喂鈣線時,鈣的汽化會使鋼液面局部“沸騰”,造成鋼水二次氧化,導(dǎo)致鋼水急劇增氮,增氮量最高可達(dá)10×10-6以上。由于鋼水喂線是在大氣中進(jìn)行,喂線過程的增氮和二次氧化無法避免,這給鋼水成分控制和潔凈度帶來較大影響。
申請?zhí)枮镃N201510462321.8的中國專利公布了一種LF爐精煉低氮鋼防止增氮的方法,該方法主要通過控制氬氣流量、加熱檔位及電流大小、加料順序以及控制脫氧時機來達(dá)到降低鋼液在低氧狀態(tài)下的吸氮;從而達(dá)到降低精煉過程中鋼液增氮量的效果。該方法雖然能減少吸氮,但實際生產(chǎn)中控制波動較大,且無法避免喂線過程的增氮。
申請?zhí)枮镃N201120537491.5的中國專利公布了一種鋼包精煉爐爐蓋氬封裝置,在鋼包精煉爐爐蓋下沿鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)側(cè)設(shè)有一圈環(huán)形氬封管,氬封管內(nèi)側(cè)均勻分布有吹氬孔,通過吹氬可使鋼水在LF爐處理過程中的增氮幅度明顯減少。該方法僅適用于LF精煉過程,對于常規(guī)的喂線工藝,并不能減少鋼水的增氮和二次氧化。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)缺陷,提供一種減少鋼水喂線過程增氮的裝置。
本實用新型的技術(shù)方案是這樣實現(xiàn)的:一種減少鋼水喂線過程增氮的裝置,包括導(dǎo)線管,其在于,還包括氬氣管、分配管、環(huán)形氬封管、軟管及氬氣管道,氬氣管通過連接件固定在導(dǎo)線管上,并隨導(dǎo)線管一起升降,氬氣管頂部通過軟管與氬氣管道連通,氬氣管底部通過輻射狀的分配管與環(huán)形氬封管連通,環(huán)形氬封管沿圓周均勻開有吹氬孔。
進(jìn)一步的,環(huán)形氬封管內(nèi)側(cè)、外側(cè)均開有扁形吹氬孔。
進(jìn)一步的,吹氬孔斜向下方,與水平面夾角為30°-60°。
進(jìn)一步的,環(huán)形氬封管圍成的圓周直徑為300-500mm,環(huán)形氬封管管道內(nèi)徑為20-40mm,扁形吹氬孔寬30-50mm、高2-5mm。
進(jìn)一步的,氬氣管道上設(shè)有截止閥。
本實用新型在喂線過程中對鋼水進(jìn)行吹氬密封,有效減少了喂線過程鋼水二次氧化,大大降低了喂線過程鋼水的增氮量,提高了鋼水潔凈度,有效改善了產(chǎn)品性能。
附圖說明
圖1是本實用新型結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2是吹氬孔在環(huán)形氬封管上位置示意圖。
圖中,1-吹氬孔;2-環(huán)形氬封管;3-分配管;4-連接件;5-氬氣管;6-導(dǎo)線管;7-軟管;8-截止閥;9-氬氣管道。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖作進(jìn)一步描述:
如圖1、圖2所示,一種減少鋼水喂線過程增氮的裝置,包括導(dǎo)線管6,還包括氬氣管5、分配管3、環(huán)形氬封管2、軟管7及氬氣管道9,氬氣管5通過管箍連接件4固定在導(dǎo)線管6上,并隨導(dǎo)線管6一起升降,氬氣管5頂部通過軟管7與氬氣管道9連通,氬氣管5底部通過輻射狀的分配管3與環(huán)形氬封管2連通,環(huán)形氬封管2內(nèi)側(cè)、外側(cè)沿圓周均勻開有寬30-50mm、高2-5mm的扁形吹氬孔1,吹氬孔斜向下方,與水平面夾角為45°,氬氣管道9上與軟管7連接部位設(shè)有截止閥8。
以喂鈣線為例說明工作過程。喂線前,下降導(dǎo)線管6,固定在導(dǎo)線管6上的氬氣管5隨導(dǎo)線管6一起下降。打開氬氣管道9上的截止閥8,氬氣通過軟管7進(jìn)入到氬氣管5中,并通過分配管3進(jìn)入圓周直徑為500mm的環(huán)形氬封管2,在內(nèi)徑為40mm的環(huán)形氬封管2的內(nèi)側(cè)和外側(cè),均勻布置若干與水平面呈45°斜向下且長為50mm,寬為5mm的扁形吹氬孔1,氬氣通過吹氬孔1進(jìn)入鋼液表面,在喂線位置形成氬封,防止喂線過程鋼水二次氧化。待導(dǎo)線管6末端距鋼液面100mm時停止下降,吹氬2min后開始喂入鈣線,喂線過程中氬封裝置持續(xù)吹氬。喂線結(jié)束后,繼續(xù)吹氬3min,然后關(guān)閉截止閥8,并提升導(dǎo)線管6。經(jīng)對比檢驗,喂線后鋼水增氮量為2×10-6,而不采用喂線氬封裝置,增氮量為10×10-6,喂線過程鋼水增氮量大大降低,鋼水潔凈度得以提高。