本發明屬于鋼鐵冶煉技術領域,具體涉及一種節能型變壓器鐵芯用高si純鐵及其生產方法。
背景技術:
節能型變壓器屬于替代硅鋼變壓器用途的節能型產品,鐵芯作為變壓器的主要組成部分之一,其性能的好壞將直接影響到變壓器能否經濟可靠地運行。磁感應強度高、鐵損低是其重要的特性,磁感應強度代表材料的磁化能力,鐵芯的磁感應強度越高,激磁電流(即空載電流)越低,銅損和鐵損都降低,可節省電能。同時高磁感鐵芯的磁致伸縮低,可以大大降低變壓器的噪音,減少環境污染。
一般變壓器的鐵芯生產中需要以純鐵為原料。為保證變壓器的性能、提高電力轉換效率,下游廠家對原料純鐵成分提出較高的要求,s、p元素要少,氧元素低,夾雜物要少等等。而加入硅可提高鐵的電阻率和最大磁導率,降低矯頑力、鐵芯損耗(鐵損)和磁時效,因此后續冶煉過程中,需要在原料純鐵中繼續加入大量的si元素,但會給高si的鐵芯帶來雜質元素升高的問題。
因此亟需國內鋼廠開發新型材料滿足其需要,我們根據用戶的需要,對后續用戶的熔煉工藝進行了分析,并從成分、夾雜物控制、工藝工序配合等方面對鋼種生產進行了設計優化。純鐵鋼種工藝一般采用轉爐-rh爐-連鑄的工藝,邢鋼依據現有設備合理的組織工藝路線,采用了轉爐-lf爐-rh爐-連鑄大方坯的工藝路線,開發的高si原料純鐵大方坯,避免用戶后續加入太多的si元素而導致電磁性能下降,滿足了下游企業的使用要求。
技術實現要素:
本發明要解決的技術問題是提供一種節能型變壓器鐵芯用高si純鐵及其生產方法,該方法生產超低碳高si純鐵,滿足用戶對降低節能型變壓器鐵芯熔煉雜質含量的需求。
為解決上述技術問題,本發明提供一種節能型變壓器鐵芯用高si純鐵,所述高si純鐵的化學成分及質量百分含量如下:c≤0.006%,si:1.80~2.20%,mn≤0.060%,p≤0.010%,s:0.006%,alt≤0.004%,ti≤0.003%,o≤0.006%,n≤0.005%,ni≤0.020%,cr≤0.030%,cu≤0.020%,其余為fe與不可避免的雜質。
本發明還提供一種上述節能型變壓器鐵芯用高si純鐵的生產方法,所述生產方法包括鐵水預處理、轉爐冶煉、lf爐精煉、rh爐脫碳合金化、連鑄工序;所述連鑄工序,連鑄大方坯化學成分及重量百分含量為:c≤0.006%,si:1.80~2.20%,mn≤0.060%,p≤0.010%,s:0.006%,alt≤0.004%,ti≤0.003%,o≤0.006%,n≤0.005%,ni≤0.020%,cr≤0.030%,cu≤0.020%,其余為fe與不可避免的雜質。
本發明所述鐵水預處理工序,預處理脫硫,控制鋼水中s≤0.006%。
本發明所述轉爐冶煉工序,轉爐冶煉前期采用倒渣工藝,倒掉含高p、mn的氧化渣;后期采用高拉補吹工藝,控制鋼水c≤0.06%、鋼水溫度≤1620℃。
本發明所述轉爐冶煉工序,出鋼采用滑板擋渣,控制下渣量,出鋼氧含量控制在≤800ppm,采用鋁塊進行預脫氧,鋁塊加入量為0.5-1.0kg/噸鋼。
本發明所述lf爐精煉工序,控制進站后鋼水氧含量≤500ppm,升溫至1640~1660℃,鋼包底部采用氬氣強攪拌。
本發明所述lf爐精煉工序,加熱完畢進行定氧操作,關閉鋼包底吹氣,向渣面上加入精煉鋼包渣改質劑+鋁粒進行頂渣改制操作,反應過后,蘸渣樣觀察爐渣顏色,終渣綠玻璃渣或透明色,渣中feo≤5.0%;精煉鋼包渣改質劑的化學成分及質量百分含量為:cao:20~28%,al2o3:23~30%,sio2:2~8%,s:0~0.15%,p:0~0.05%,al:37~43%。
本發明所述rh爐脫碳合金化工序,lf爐出鋼鋼水運至rh爐進行脫碳操作,進站后定氧;采用ob工藝進行脫碳,ob開始后采用全泵抽真空處理,真空度控制≤100pa;ob結束后,控制脫碳環流時間≥8min,脫碳結束后定氧。
本發明所述rh爐脫碳合金化工序,脫碳結束后,加入微鋁硅鐵進行脫氧合金化,加入量為30kg/噸,鋼水溶解氧含量控制≤30ppm,環流3-5min復壓,保持軟吹4-6min。
本發明所述連鑄工序,鋼水rh離站后,上連鑄機澆鑄成325mm×280mm大方坯,大包采用長水口保護,結晶器采用浸入式水口進行全程保護澆注,中包溫度控制在1540-1560℃,拉速0.7m/min,塞棒吹氬流量在50~80nl/h。
本發明的設計思路:
1.為了使用戶節省后期熔煉過程中加入金屬硅,避免了更多的雜質元素進入鋼中,提高了節能型變壓器鐵芯的電磁性能,本發明在原料純鐵鋼中增加了si含量,含si量可達到1.80-2.20%,達到了下游企業生產節能型變壓器鐵芯的成本降低、質量提升的目的。
2.為了降低鋼中雜質元素采用了鐵水預處理、轉爐倒渣、滑板擋渣、鋼水終脫氧采用微鋁硅鐵,較高的鋼中溶解氧等工藝措施,目的是利用上述工藝生產出純凈的高si純鐵方坯,滿足用戶降低節能型變壓器鐵芯熔煉雜質含量的需求。
3.在rh爐后期加入大量的微鋁硅鐵,進行合金化處理,得到了高si的鋼水,同時其他元素沒有明顯的變化。
4.為降低鋼中al元素,采用鋼水中含有富余氧的半沸騰鋼的工藝進行連鑄,為此在lf、rh進行了頂渣改制,避免了方坯澆鑄帯氧鋼水產生的絮流和氣泡現象。
5.為了保證鋼中al、ti元素的極低水平,因此采用了不完全的脫氧方式,鋼中存在部分溶解氧,平衡了鋼種al、ti含量,同時在鋼水終脫氧過程中不使用含al、ti的微鋁硅鐵,避免了鋼中al、ti含量的升高。
采用上述技術方案所產生的有益效果在于:1、本發明提供了節能型變壓器鐵芯用高si純鐵的生產方法,采用鐵水預處理脫硫、轉爐脫碳、lf脫硫升溫、rh深脫碳及合金化,得到了碳含量極低,s、p、al、ti、o、c、mn等元素均處于較低的含量范圍,si成分較高的純鐵產品。2、避免了用戶后期熔煉加入金屬硅,減少了更多的雜質元素進入鋼中,提高了節能型變壓器鐵芯的電磁性能,滿足了用戶對成本降低、質量提升的需求。
具體實施方式
下面結合具體實施例對本發明作進一步詳細的說明。
實施例1
高si純鐵化學成分及重量百分含量為:c:0.006%,si:2.20%,mn:0.060%,p:0.010%,s:0.006%,alt:0.004%,ti:0.003%,o:0.006%,n:0.005%,ni:0.020%,cr:0.030%,cu:0.020%,其余為fe與不可避免的雜質。
本實施例高si純鐵方坯的生產方法包括鐵水預處理、轉爐冶煉、lf爐精煉、rh爐脫碳合金化、連鑄工序,具體步驟如下:
1)鐵水預處理:鐵水預處理脫硫,入爐鐵水s:0.006%。
2)轉爐冶煉:轉爐爐容80噸,在轉爐冶煉前期采用倒渣工藝,渣料化好后倒出1/2熔渣,繼續冶煉;后期采用高拉補吹工藝,鋼水出鋼采用滑板擋渣,控制下渣量,鋼水氧含量800ppm,加入鋁塊0.5kg/噸鋼進行預脫氧,鋼水出鋼溫度1620℃,終點成分:c:0.060%,si:0.002%,mn:0.04%,s:0.006%,p:0.009%。
3)lf爐精煉:lf進站后,鋼水氧含量500ppm,升溫至1660℃,鋼包底部采用氬氣強攪拌;加熱完畢進行定氧操作,并關閉鋼包底吹氣,向渣面撒入精煉鋼包渣改質劑+鋁粒進行頂渣改制操作,反應過后,蘸渣樣終渣為綠玻璃渣,渣中feo為5.0%。精煉鋼包渣改質劑的化學成分及質量百分含量為:cao:28%,al2o3:30%,sio2:8%,s:0.15%,p:0.05%,al:43%。
4)rh脫碳合金化:lf爐的出鋼鋼水運至rh爐進行脫碳操作,進站后定氧;采用ob工藝進行脫碳,ob開始后采用全泵抽真空處理,真空度控制100pa;ob結束后,脫碳環流時間8min,脫碳結束定氧;脫碳結束后,加入2400kg微鋁硅鐵進行脫氧合金化,測量鋼水溶解氧30ppm;環流3min后復壓,軟吹時間5min。
5)連鑄:鋼水rh離站后,上大方坯連鑄機澆鑄成325mm×280mm大方坯,大包采用長水口保護,結晶器采用浸入式水口進行全程保護澆注,中包溫度1560℃,拉速0.7m/min,塞棒吹氬流量在80nl/h,得連鑄大方坯;連鑄大方坯化學成分及重量百分含量為:c:0.006%,si:2.20%,mn:0.060%,p:0.010%,s:0.006%,alt:0.004%,ti:0.003%,o:0.006%,n:0.005%,ni:0.020%,cr:0.030%,cu:0.020%,其余為fe與不可避免的雜質。
實施例2
高si純鐵化學成分及重量百分含量為:c:0.005%,si:1.80%,mn:0.050%,p:0.008%,s:0.005%,alt:0.003%,ti:0.003%,o:0.005%,n:0.004%,ni:0.015%,cr:0.018%,cu:0.017%,其余為fe與不可避免的雜質。
本實施例高si純鐵方坯的生產方法包括鐵水預處理、轉爐冶煉、lf爐精煉、rh爐脫碳合金化、連鑄工序,具體步驟如下:
1)鐵水預處理:鐵水預處理脫硫,入爐鐵水s:0.005%。
2)轉爐冶煉:轉爐爐容80噸,在轉爐冶煉前期采用倒渣工藝,渣料化好后倒出1/2熔渣,繼續冶煉;后期采用高拉補吹工藝,鋼水出鋼采用滑板擋渣,控制下渣量,鋼水氧含量700ppm,加入鋁塊0.6kg/噸鋼進行預脫氧,鋼水出鋼溫度1618℃,終點成分:c:0.045%,si:0.003%,mn:0.05%,s:0.005%,p:0.008%。
3)lf爐精煉:lf進站后,鋼水氧含量450ppm,升溫至1640℃,鋼包底部采用氬氣強攪拌;加熱完畢進行定氧操作,并關閉鋼包底吹氣,向渣面撒入精煉鋼包渣改質劑+鋁粒進行頂渣改制操作,反應過后,蘸渣樣終渣為綠玻璃渣,渣中feo為4.0%。精煉鋼包渣改質劑的化學成分及質量百分含量為:cao:20%,al2o3:23%,sio2:2%,s:0%,p:0%,al:37%。
4)rh脫碳合金化:lf爐的出鋼鋼水運至rh爐進行脫碳操作,進站后定氧;采用ob工藝進行脫碳,ob開始后采用全泵抽真空處理,真空度控制90pa;ob結束后,脫碳環流時間10min,脫碳結束定氧;脫碳結束后,加入2400kg微鋁硅鐵進行脫氧合金化,測量鋼水溶解氧25ppm;環流5min后復壓,軟吹時間6min。
5)連鑄:鋼水rh離站后,上大方坯連鑄機澆鑄成325mm×280mm大方坯,大包采用長水口保護,結晶器采用浸入式水口進行全程保護澆注,中包溫度1540℃,拉速0.7m/min,塞棒吹氬流量在50nl/h,得連鑄大方坯;連鑄大方坯化學成分及重量百分含量為:c:0.005%,si:1.80%,mn:0.050%,p:0.008%,s:0.005%,alt:0.003%,ti:0.003%,o:0.005%,n:0.004%,ni:0.015%,cr:0.018%,cu:0.017%,其余為fe與不可避免的雜質。
實施例3
高si純鐵化學成分及重量百分含量為:c:0.004%,si:2.00%,mn:0.035%,p:0.008%,s:0.005%,alt:0.003%,ti:0.002%,o:0.004%,n:0.004%,ni:0.010%,cr:0.015%,cu:0.010%,其余為fe與不可避免的雜質。
本實施例高si純鐵方坯的生產方法包括鐵水預處理、轉爐冶煉、lf爐精煉、rh爐脫碳合金化、連鑄工序,具體步驟如下:
1)鐵水預處理:鐵水預處理脫硫,入爐鐵水s:0.005%。
2)轉爐冶煉:轉爐爐容80噸,在轉爐冶煉前期采用倒渣工藝,渣料化好后倒出1/2熔渣,繼續冶煉;后期采用高拉補吹工藝,鋼水出鋼采用滑板擋渣,控制下渣量,鋼水氧含量800ppm,加入鋁塊1.0kg/噸鋼進行預脫氧,鋼水出鋼溫度1610℃,終點成分:c:0.040%,si:0.003%,mn:0.05%,s:0.005%,p:0.007%。
3)lf爐精煉:lf進站后,鋼水氧含量480ppm,升溫至1650℃,鋼包底部采用氬氣強攪拌;加熱完畢進行定氧操作,并關閉鋼包底吹氣,向渣面撒入精煉鋼包渣改質劑+鋁粒進行頂渣改制操作,反應過后,蘸渣樣終渣為綠玻璃渣,渣中feo為2.0%。精煉鋼包渣改質劑的化學成分及質量百分含量為:cao:23%,al2o3:25%,sio2:4%,s:0.07%,p:0.02%,al:38%。
4)rh脫碳合金化:lf爐的出鋼鋼水運至rh爐進行脫碳操作,進站后定氧;采用ob工藝進行脫碳,ob開始后采用全泵抽真空處理,真空度控制80pa;ob結束后,脫碳環流時間11min,脫碳結束定氧;脫碳結束后,加入2400kg微鋁硅鐵進行脫氧合金化,測量鋼水溶解氧18ppm;環流4min后復壓,軟吹時間4min。
5)連鑄:鋼水rh離站后,上大方坯連鑄機澆鑄成325mm×280mm大方坯,大包采用長水口保護,結晶器采用浸入式水口進行全程保護澆注,中包溫度1550℃,拉速0.7m/min,塞棒吹氬流量在65nl/h,得連鑄大方坯;連鑄大方坯化學成分及重量百分含量為:c:0.004%,si:2.00%,mn:0.035%,p:0.008%,s:0.005%,alt:0.003%,ti:0.002%,o:0.004%,n:0.004%,ni:0.010%,cr:0.015%,cu:0.010%,其余為fe與不可避免的雜質。
以上實施例僅用以說明而非限制本發明的技術方案,盡管參照上述實施例對本發明進行了詳細說明,本領域的普通技術人員應當理解:依然可以對本發明進行修改或者等同替換,而不脫離本發明的精神和范圍的任何修改或局部替換,其均應涵蓋在本發明的權利要求范圍當中。