本發明涉及一種轉爐低碳鋼出鋼過程的脫氧工藝,尤其是冶煉sphc等低碳鋁鎮靜鋼出鋼過程的脫氧工藝,屬于冶金行轉爐煉鋼工藝技術領域。
背景技術:
轉爐冶煉低碳鋼的脫氧操作是控制鋼中氧含量的關鍵環節。傳統脫氧工藝采用合金中硅、鋁與鋼水中氧反應,生成非金屬化合物,再通過吹氬、鎮靜、精煉等手段盡量去除。但仍不可避免地會有部分非金屬化合物殘留形成夾雜物而污染鋼液,它是影響鋼的純凈度和鋼材質量的主要因素。
對于冶煉sphc等低碳鋁鎮靜鋼,國內鋼鐵企業均采用全鋁脫氧工藝控制鋼水氧含量。由于轉爐內碳氧積是相對固定的,并且冶煉終點碳比較低,所以終點氧通常會較高,導致消耗大量的鋁,市場上鋁鐵成本高,增加冶煉成本,同時產生的al2o3殘留鋼水中,會增加后續精煉爐的負擔。一旦處理不當,則會造成鋼水高的al2o3含量在連鑄過程中堵塞水口,或者對產品質量形成影響,后續加工過程出現嚴重的表面質量缺陷。
技術實現要素:
本發明目的是提供一種轉爐低碳鋼出鋼過程的低成本脫氧工藝,在出鋼過程前期使用煤質增碳劑進行預脫氧,在出鋼過程進行鋁鐵脫氧,出鋼全程通過調整鋼包底吹氣體流量控制,保證煤質增碳劑與鋼液中氧充分反應,解決背景技術中存在的問題。
本實用發明的技術方案是:
一種轉爐低碳鋼出鋼過程的低成本脫氧工藝,包含如下工藝步驟:
(1)轉爐出鋼:轉爐終點氧含量在500-850ppm時出鋼;
(2)出鋼時,調整鋼包底吹氬氣流量為300-400nl/min;
(3)出鋼10-20噸時,每100噸鋼加入煤質增碳劑8—25kg,進行預脫氧,所述煤質增碳劑為碳粉,質量百分比,c≥92%;
(4)出鋼40-60噸時,每100噸鋼加入鋁鐵150-250kg進行脫氧,至鋼水氧含量20-50ppm;,
(5)出鋼至100噸時,調整鋼包底吹氬氣流量50-80nl/min,至出鋼結束。
所述煤質增碳劑,質量百分比:c≥92%,s≤0.30%,h2o≤0.5%,灰份≤6%,揮發份≤2%,n≤0.25%,粒度為2-7mm。
所述煤質增碳劑和鋁鐵的加入量,是根據轉爐的冶煉容量計算出來的,如100噸轉爐,則需加入煤質增碳劑8—25kg,鋁鐵150-250kg;120噸轉爐,則需加入煤質增碳劑9.6—30kg,鋁鐵180-300kg。
本發明采用冶金熱力學和動力學原理,利用轉爐冶煉出鋼過程中碳氧平衡關系,在低碳鋼生產過程中使用煤質增碳劑脫除部分鋼水氧,鋼包底部使用底吹氬氣,通過控制底吹氬氣流量促進碳和氧充分反應,而不會對鋼水成分造成影響,尤其是不會出現碳高的質量事故。
鋼水中的氧與煤質增碳劑反應生成一氧化碳氣體,一氧化碳氣體在鋼水中逸出過程中,會促進鋼水中雜質的上浮,提高鋼水純凈度;使用煤質增碳劑,進行預脫氧,可以降低鋁鐵用量,會減少al2o3雜質的生成,減少連鑄過程中堵塞水口現象的發生;并且使用煤質增碳劑的鋼包渣中cao和堿度有不同程度的提高,sio2、al2o3和feo有一定的下降,mno和mgo基本保持不變,有利于lf爐的造渣操作。
本發明的有益效果是:使用煤質增碳劑替代部分鋁鐵,可大大降低脫氧成本,減少al2o3雜質的生成,提高鋼水純凈度,而且也不會出現碳高的質量事故。
具體實施方式
以下通過實例對本發明作進一步說明。
一種轉爐低碳鋼出鋼過程的低成本脫氧工藝,包含如下工藝步驟:
(1)轉爐出鋼:轉爐終點氧含量在500-850ppm時出鋼;
(2)出鋼時,調整鋼包底吹氬氣流量為300-400nl/min;
(3)出鋼10-20噸時,每100噸鋼加入煤質增碳劑8—25kg,進行預脫氧,所述煤質增碳劑為碳粉,質量百分比,c≥92%;
(4)出鋼40-60噸時,每100噸鋼加入鋁鐵150-250kg進行脫氧,至鋼水氧含量20-50ppm;
(5)出鋼至100噸時,調整鋼包底吹氬氣流量50-80nl/min,至出鋼結束。
所述煤質增碳劑,質量百分比:c≥92%,s≤0.30%,h2o≤0.5%,灰份≤6%,揮發份≤2%,n≤0.25%,粒度為2-7mm。
實施例1:
轉爐為120噸轉爐,冶煉鋼種:sphc
鋼的主要化學成份:質量百分比c:0.04-0.07%、si≤0.03%、s≤0.015%
轉爐終點溫度1620℃,終點氧600ppm,終點碳0.05%;
出鋼脫氧操作工藝如下:
(1)轉爐出鋼時,調整鋼包底吹氬氣流量350nl/min;
(2)出鋼至20噸時,加入煤質增碳劑20kg;
(3))出鋼至50噸時,加入鋁鐵200kg;
(4)出鋼至80噸時,加入錳鐵100kg,合成渣200kg;
(5)出鋼至100噸時,調整鋼包底吹氬氣流量為60nl/min;
(6)至出鋼結束。
出鋼后鋼水成份:鋼包氧25ppm,鋼包碳0.05%;
效益計算:
采用傳統的全鋁脫氧工藝,鋁鐵消耗量平均值為2.235kg/t。
采用本發明后鋁鐵消耗量統計如下:
與背景技術相比,鋁鐵消耗量降低0.235kg/t,煤質增碳劑消耗增加0.16kg/t,鋁鐵平均單價為9550元/噸,煤質增碳劑平均單價為1538元/噸,噸鋼節省成本:0.235kg/t×9550元/噸-0.16kg/t×1538元/噸=2元/噸,按照年產220萬噸計算,年創效益440萬元。
實施例2:
轉爐為120噸轉爐,冶煉鋼種:sphc
鋼的主要化學成份:質量百分比c:0.04-0.07%、si≤0.03%、s≤0.015%
轉爐終點溫度1620℃,終點氧500ppm,終點碳0.05%;
出鋼脫氧操作工藝如下:
(1)轉爐出鋼時,調整鋼包底吹氬氣流量300nl/min;
(2)出鋼至10噸時,加入煤質增碳劑10kg;
(3)出鋼至40噸時,加入鋁鐵180kg;
(4)出鋼至80噸時,加入錳鐵100kg,合成渣200kg;
(5)出鋼至100噸時,調整鋼包底吹氬氣流量為50nl/min;
(6)至出鋼結束。
實施例3:
轉爐為120噸轉爐,冶煉鋼種:sphc
鋼的主要化學成份:質量百分比c:0.04-0.07%、si≤0.03%、s≤0.015%
轉爐終點溫度1620℃,終點氧800ppm,終點碳0.05%;
出鋼脫氧操作工藝如下:
(1)轉爐出鋼時,調整鋼包底吹氬氣流量400nl/min;
(2)出鋼至15噸時,加入煤質增碳劑30kg;
(3))出鋼至60噸時,加入鋁鐵300kg;
(4)出鋼至80噸時,加入錳鐵100kg,合成渣200kg;
(5)出鋼至100噸時,調整鋼包底吹氬氣流量為80nl/min;
(6)至出鋼結束。
拓展研究:
(1)由于rh工藝無底吹攪拌功能,故用鋁鐵脫氧后鋼水中al2o3不能快速的上浮,導致鋼水純凈度降低,如果轉爐出鋼用煤質增碳劑代替鋁鐵脫氧,不僅節約合金成本,并且提高鋼水純凈度。
(2)理論計算中10kg煤質增碳劑脫氧100ppm,但是由于鋼液增碳和煤質增碳劑揮發,10kg煤質增碳劑實際脫氧44ppm,如果將煤質增碳劑顆粒減小,則相當于增加煤質增碳劑反應的表面積,并防止煤質增碳劑進入鋼液,避免增碳,但是合理控制小顆粒煤質增碳劑的加入時機,減少小顆粒煤質增碳劑揮發損失。