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一種校服面料的生產工藝的制作方法

文檔序號:12700981閱讀:986來源:國知局

本發明涉及一種染色工藝,具體涉及一種校服面料的生產工藝。



背景技術:

校服起源于歐洲,主體表現在:展示和培養學生的團體精神、增強集體榮譽感、素質教育及中小學生的精神面貌,同時也是少年兒童朝氣蓬勃、神采飛揚、充滿生機活力的專屬標志。我國自辛亥革命以來便有了校服,幾經歷史的變遷,從單一到多樣、從外觀款型變化到內在品質需求,校服產業的發展方興未艾。近年來,校服紡織業的空間與市場,形成了優勢產業群。

據最新人口普查數據顯示,截止2015年未,我國大陸人口達到137460萬人,比上年未增加了680萬人,其中7~16歲少年兒童數量超過1.7億人,約占總人口的13%左右,故此,每年的紡織品校服的更新與需求近上千百億元,巨大的市場潛力,給紡織校服行業經濟提供了廣闊的生機,同時也帶來了嚴峻的考驗與挑戰。2013年上海爆出的震驚全國的“毒校服”事件,引起了社會的關注,這起危害學生健康的校服生產事件,涉及多所學校,覆蓋了上海市主要生產企業,抽查6批次不合格,合格率僅73%。在不合格品中,主要是國標檢測要求的“安全要求與質量”,檢測出致癌物質、甲醛、pH、干/濕摩擦牢度、耐光牢度等品質問題,因此,積極開發生產綠色、環保校服加工生產,保證合格的產品是業內的大勢所趨,校服是滌棉紡織物,傳統的生產流程為前處理→染色(染滌)→清洗(多次清洗洗水)→染棉→皂洗(多次洗水)→固色→柔軟(不親水軟油)→脫水→濕剖→烘干→成定→檢測→成檢→包裝/入庫,傳統工藝采用加大染化料助劑的使用量、增加清洗次數、加大漂染浴比等等成本投入和措施,然而得到的效果并不理想,仍然難以確保產品品質的標準要求,反而增加了污染與排放,增加了大量能耗和生產成本,有待進一步改進。



技術實現要素:

本發明的目的是克服現有技術的缺點,提供一種工藝簡單、流程短、可節能減排的滌棉紡織物的染色工藝。

本發明采用如下的技術方案:

一種校服面料的生產工藝,包括以下步驟:

第一步,前處理:

(1)、加水,升溫至45-55℃,加入低溫練漂劑TF-189、液堿,以2.5-3.5℃/min升溫至65-75℃,加入雙氧水,接著以2.5-3.5/min升溫至80-90℃,保溫25-35min,放水;

(3)、加入45-55℃的水,加入中和酸NA,清洗5-15min,放水;

(3)、加入45-55℃的水,加入除氧酶,除氧10-20min,放水;

第二步,染滌:

(1)、加水,室溫以2.5-3.5℃/min升溫至35-45℃,加入染料和勻染劑,接著以1-1.5℃/min升溫至125-135℃,保溫25-40min,然后以0.5-1.5℃/min降溫至80-90℃,加入ACT,保溫25-40min,再以0.5-1.5℃/min降溫至75-85℃,放水;

(2)、加入65-75℃的水,清洗5-15min,放水;

(3)、加入45-55℃的水,加入ACT、中和酸NA,以2.5-3.5℃/min升溫至80-90℃,保溫25-40min,放水,再清水洗滌;

第三步,固色:加水,加入固色劑DM-2559C,固色15-25min。

第四步,柔軟整理:加水,加入1.5-2.5g/L親水整理劑、1.5-2.5g/L親水柔軟劑,柔軟整理15-25min。

第五步,后整理:柔軟整理后,出缸進入洗毛機洗水,然后烘干、成定、檢測、成檢,最后包裝入庫。

進一步的,所述親水整理劑的用量為1.5-2.5g/L,親水柔軟劑的用量為1.5-2.5g/L。

進一步的,所述染滌步驟(1)的ACT的用量均為0.5-1.5g/L。

進一步的,所述染滌步驟(3)的ACT的用量均為1-2g/L。

進一步的,所述前處理步驟(2)中,中和酸NA的用量為0.1-0.3g/L。

進一步的,所述低溫練漂劑TF-189的用量為0.5-1.5g/L。

進一步的,所述固色劑DM-2559C的用量為0.5-1.0g/L。

進一步的,所述前處理步驟(3)中,所述除氧酶的用量為0.1-0.2g/L。

由上述對本發明的描述可知,與現有技術相比,本發明的有益效果是:

采用低溫練漂劑TF-189,由110℃高溫優化至85℃低溫,降低溫度25℃和省去了熱洗工序、處理后,白度、毛效及染色效果均可達到傳統氧漂工藝的效果,減少了能源的消耗;

利用工藝的互補性,將染滌與還原清洗二個單獨的工序合二為一,淘汰了傳統的保險粉堿性還原清洗方法,減少了保險粉帶來的污染和危害,達到了綠色環保、節能減排的效果;

采用無甲醛固色劑進行固色,減少甲醛帶來的危害,且環保安全;

采用親水整理劑和親水柔軟劑進行柔軟,可以改變面料結構及親和力,達到提升濕摩擦牢度的效果,增加濕摩擦牢度0.5-1級;

柔軟后,采用開幅洗毛機洗水,減少機內洗水次數、取消脫水、更新開幅濕剖工序為開幅洗毛機洗水,得到整潔的布面,相對傳統流程可提升干濕摩0.5級;

通過對傳統工藝的改進,新工藝生產出來的面料的各項指標均有達到新國標GB/T 31888-2015要求的校服面料品質的標準,并且相對傳統工藝,新工藝簡單、流程短、并且能達到節能減排的效果。

具體實施方式

以下通過具體實施方式對本發明作進一步的描述。

本發明中采用的ACT是由科凱精細化工(上海)有限公司生產的、固色劑DM-2559C是由德美化工生產的、低溫練漂劑TF-189是由浙江傳化精細有限公司生產的、中和酸NA科凱精細化工(上海)有限公司生產的、除氧酶是由德美化工生產的、親水柔軟劑201和親水整理劑202均由德美化工生產的。

實施例1

一種校服面料的生產工藝,包括以下步驟:

前處理→染滌→第一次還原清洗→排液→熱洗→洗水→第二次還原清洗→熱洗→染棉→固色→柔軟→開幅洗毛機洗水→烘干→成定→檢測→成檢→包裝/入庫。

具體的,前處理包括:(1)、加水,室溫升至45℃,加入低溫練漂劑TF-189、液堿,以2.5℃/min升溫至65℃,加入雙氧水,接著以3.5℃/min升溫至90℃,保溫25min,再以1.5℃/min降溫至85℃,放水;(2)、加入55℃的水,加入中和酸NA,清洗5min,放水;(3)、在45℃的水中,加入除氧酶,除氧20min,放水,進一步的,低溫練漂劑TF-189的用量為0.5g/L、中和酸NA的用量為0.1g/L,除氧酶的用量為2g/L;

染滌包括:加水,室溫以2.5℃/min升溫至35℃,加入染料和勻染劑,接著以1.5℃/min升溫至135℃,保溫25min,然后以0.5℃/min降溫至90℃,不排液;

第一次還原清洗包括:在染滌后的水中直接加入ACT,保溫25min,再以1.5℃/min降溫至80℃,放水,進一步的,ACT的用量為1.5g/L;

熱洗包括:加入75℃的水,清洗5min,放水,再用清水洗滌5min;

第二次還原清洗包括:加入45℃的水,加入ACT、中和酸NA,以3.5℃/min升溫至80℃,保溫40min,放水,再清水洗滌,進一步的,ACT的用量為1g/L,中和酸NA的用量為0.2g/L;

固色包括:加水,加入無甲醛固色劑DM-2559C,固色15min,進一步的,無甲醛固色劑DM-2559C的用量為0.5g/L;

柔軟包括:加水,加入1.5g/L親水整理劑、2.5g/L親水柔軟劑,柔軟整理25min,進一步的,親水整理劑是由德美化工生產的親水整理劑201,親水柔軟劑是由德美化工生產的親水柔軟劑202;

后整理:柔軟整理后,出缸進入開幅洗毛機洗水,然后烘干、成定、檢測、成檢,最后包裝入庫。

實施例2

一種校服面料的生產工藝,包括以下步驟:

前處理→染滌→第一次還原清洗→排液→熱洗→洗水→第二次還原清洗→熱洗→染棉→固色→柔軟(親水軟油)→開幅洗毛機洗水→烘干→成定→檢測→成檢→包裝/入庫。

具體的,前處理包括:(1)、加水,室溫升至55℃,加入低溫練漂劑TF-189、液堿,以3.5℃/min升溫至75℃,加入雙氧水,接著以2.5℃/min升溫至80℃,保溫35min,再以2.5℃/min降溫至75℃,放水;(2)、加入45℃的水,加入中和酸NA,清洗15min,放水;(3)、在55℃的水中,加入除氧酶,除氧10min,放水,進一步的,低溫練漂劑TF-189的用量為1.5g/L、中和酸NA的用量為0.2g/L,除氧酶的用量為1g/L;

染滌包括:加水,室溫以3.5℃/min升溫至45℃,加入染料和勻染劑,接著以1℃/min升溫至125℃,保溫40min,然后以1.5℃/min降溫至80℃,不排液;

第一次還原清洗包括:在染滌后的水中直接加入ACT,保溫40min,再以0.5℃/min降溫至75℃,放水,ACT的用量為0.5g/L;

熱洗包括:加入65℃的水,清洗15min,放水,再用清水洗滌5min;

第二次還原清洗包括:加入55℃的水,加入ACT、中和酸NA,以2.5℃/min升溫至90℃,保溫25min,放水,再清水洗滌進一步,ACT的用量為2g/L,中和酸NA的用量為0.4g/L;

固色包括:加水,加入無甲醛固色劑DM-2559C,固色25min,進一步的,無甲醛固色劑DM-2559C的用量為1g/L;

柔軟包括:加水,加入2.5g/L親水整理劑、1.5g/L親水柔軟劑,柔軟整理15min,進一步的,親水整理劑是由德美化工生產的親水整理劑201,親水柔軟劑是由德美化工生產的親水柔軟劑202;

后整理:柔軟整理后,出缸進入開幅洗毛機洗水,然后烘干、成定、檢測、成檢,最后包裝入庫。

實施例3

一種校服面料的生產工藝,包括以下步驟:

前處理→染滌→第一次還原清洗→排液→熱洗→洗水→第二次還原清洗→熱洗→染棉→固色→柔軟(親水軟油)→開幅洗毛機洗水→烘干→成定→檢測→成檢→包裝/入庫。

具體的,前處理包括:(1)、加水,室溫升至40℃,加入低溫練漂劑TF-189、液堿,以2℃/min升溫至70℃,加入雙氧水,接著以35℃/min升溫至85℃,保溫30min,再以2℃/min降溫至80℃,放水;(2)、加入50℃的水,加入中和酸NA,清洗10min,放水;(3)、加入50℃的水,加入除氧酶,除氧15min,放水,進一步的低溫練漂劑TF-189的用量為1g/L,中和酸NA的用量為0.15g/L,除氧酶的用量為1.5g/L;

染滌包括:加水,室溫以3℃/min升溫至40℃,加入染料和勻染劑,接著以1.2℃/min升溫至130℃,保溫30min,然后以1℃/min降溫至85℃,不排液;

第一次還原清洗包括:在染滌后的水中直接加入ACT,保溫30min,再以1℃/min降溫至80℃,放水,進一步的,ACT的用量為1g/L;

熱洗包括:在70℃的水中,清洗10min,放水,再用清水洗滌5min;

第二次還原清洗包括:在50℃的水中,加入ACT、中和酸NA,以3℃/min升溫至85℃,保溫30min,放水,再清水洗滌,進一步的,ACT的用量為1.5g/L,中和酸NA的用量為0.25g/L;

固色包括:加水,加入無甲醛固色劑DM-2559C,固色20min,進一步的,無甲醛固色劑DM-2559C的用量為0.7g/L;

柔軟包括:加水,加入2g/L親水整理劑、2g/L親水柔軟劑,柔軟整理20min,進一步的,親水整理劑是由德美化工生產的親水整理劑201,親水柔軟劑是由德美化工生產的親水柔軟劑202;

后整理:柔軟整理后,出缸進入開幅洗毛機洗水,然后烘干、成定、檢測、成檢,最后包裝入庫。

工藝試驗

一、低溫氧漂工藝與傳統高溫工藝效果對比

表1低溫練漂新工藝與常規氧漂工藝各項指標對比

從表1可知:低溫氧漂工藝節能明顯,省時25.2%、省水40%、省電25.5%、省汽61%、綜合成本節省358.06元/噸,較常規的高溫氧漂工藝更為可取。

二、新染滌/清洗一浴工藝與傳統保險粉還原清洗工藝對比

表2新染滌/清洗一浴工藝與傳統保險粉還原清洗工藝對比

表3新染滌/清洗一浴工藝與傳統保險粉還原清洗工藝各項指標對比

通過表2和表3可知:采用新染滌酸性環保還原清洗一浴工藝,染滌后不排水直接還原清洗,清洗效果和牢度均可達到傳統保險粉清洗工藝同樣的效果,同時提高了安全性、環保性;工藝實現了染色和還原清洗一浴,省水4缸、省電16.1%、省汽16.3%、助劑節省45元/噸、綜合成本節省388.63元/噸布,節能環保、經濟成效顯著;同時,COD下降了4000mg/L,減輕了污水處理負擔、減少了污染排放,成效顯著。

三、新工藝固色劑與傳統固色劑效果對比

表4新工藝固色劑與常規固色劑效果對比

通過表4可知:新工藝采用無甲醛固色劑,生產的產品無甲醛、環保安全,并且耐洗、汗漬等染色牢度可達到符合標準要求,采用新工藝,杜絕了甲醛的產生和甲醛帶來的危害,環保安全。

四、新中和酸工藝和傳統醋酸工藝效果對比

表5新中和酸工藝和傳統醋酸工藝效果對比

從表5可知:新中和酸相對傳統冰醋酸各項性能較環保、染色pH比較相當、成品布pH合;并且廢水COD下降、相對環保,相比之下,新中和酸更適合校服面料的加工生產中,能保證品質質量安全。

六、染色配方的優化

(一)、從染化料結構單色牢度探討

表6從染化料結構單色牢度探討

通過表6的數據可知:染料結構不同、用量不同、染色耐光牢度也有差異。

(二)、染化料組合染色配方工藝探討(表中紅色部分,具體指那種物質?)

表7染化料品種篩選、染色配方組合優化、研究探討

通過表6和表7可知:依據染化料物理化學反應屬性,對配方組合在吸附、上染率、配伍性進行大量實驗究,從上表6、表7實驗證明各種顏色配方組合中來看,保證耐光等牢度,首先必須選用高牢度型染化料,然后染色配方組合的要求配伍性、勻染性、上染率相當以及對應的染色工藝相當,否則無法保證耐光、汗光等色牢度,通過新染色配方工藝研討,各項牢度明顯提高,具體染色成品檢測指標如下表8

表8染色成品檢測結果與新工藝效果表

通過表8可知:新工藝對染色配方進行優化增強了耐光、耐光汗復合等各項牢度,耐光牢度可增強0.5~1級、汗光/復合牢度可提升0.5~1.5級。保證和提升了校服產品品質。

七、新柔軟整理工藝與傳統柔軟整理工藝對比

表9新柔軟整理工藝與傳統柔軟整理工藝效果對比

通過表9可知:采用新優化親水柔軟整理工藝后,可以改變面料結構及親和力,達到提升濕摩擦牢度的效果,可增強濕摩0.5~1級。“處方2”為濕摩增進劑用量增加后影響不明顯,故不采用。

八、新開幅洗衣機洗水工藝與傳統染色機內洗水工藝對比

表10新開幅洗衣機洗水工藝與傳統染色機內洗水工藝效果對比

通過表10可知:新工藝減少機內洗水次數、取消脫水、更新開幅濕剖工序為開幅洗毛機洗水,得到整潔的布面,相對傳統流程可提升干濕摩0.5級,“新方案二”機內多次洗水,但效果相當,故不采用。

九、染色設備的優化

新染色工藝采用采用進口染機設備,希臘SCLAVOS全自動雙排軟流染色機、意大利DANITECH丹尼智能染色機。

表11新染色設備與傳統染色設備效果對比

從表11可知:新染色機設備性能高、能耗低、染色效果好,在保證產品質量的前提下,由原來染色1:8~10的浴比降低為1:5,工藝能耗大幅度下降,減少了污染排放、節省能耗成本,同時保證了染色產品品質。

十、新染色工藝與傳統染色工藝綜合效果對比

表12新染色工藝與傳統染色工藝綜合效果對比

從表12列舉的項目對比成效可知,新國標校服面料關健技術開發及產業化生產應用,從根本上提升了校服產品品質,各項標準要求得到保障;福建省纖維檢驗局、國家紡織服裝產品質量監督檢驗中心(福建)對成品進行檢測,檢測報告如下表13,檢測報告編號W16046304

表13檢測報告結果

從表13的檢測報告的結果可知,校服面料采用新的染色工藝生產,各項指標均達到要求,并且相對傳統工藝,新工藝達到了綠色環保,節能減排的效果,并且直接的經濟效益可觀。

十一、總體經濟效益分析

1、核算依據

1.1主要原材料、設備等價格按當年市場正常價;

1.2水、電、汽、氣按當年集團公司與股份公司簽約價;

1.3產品平均銷售價:平均按2萬元/噸計;

1.4固定資產折舊按固定資產的10%提留。

2、經濟效益核算

2016年1月至11月共生產6000噸,平均銷售單價2萬元/噸。

2.1銷售收入:6000噸*2萬元/噸=12000萬元

2.2生產成本:

表14產品生產成本表

總體經濟效益:12000萬元-11236.79萬元=763.21萬元

綜上所述,新工藝相對于傳統工藝,不僅能做到綠色環保、節能減排,并且新工藝的工藝簡單,生產流程短,達到的總體經濟效益也是非常可觀,

以上所述,僅為本發明的較佳實施例而已,故不能以此限定本發明實施的范圍,即依本發明申請專利范圍及說明書內容所作的等效變化與修飾,皆應仍屬本發明專利涵蓋的范圍內。

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