本發明涉及織物生產領域,尤其涉及一種織帶的防縮水處理方法及其制品。
背景技術:
縮水是指纖維或紗線吸水后會引起橫向膨脹,紗線屈曲增大,導致織物長度縮短、厚度增大,干燥后無法恢復的現象。在傳統的織帶染整處理工序中,織帶經過染整后,進入縮水機進行縮水處理,使面料在做成成衣前就縮水一次,以抵消潛在的收縮份額,成品后的織帶被制作為成衣,成衣售出后,消費者在對成衣進行水洗后,往往還是發生縮水現象,成衣洗水后的尺寸與購買時的尺寸相比縮小,導致穿著的舒適度下降。
尤其在織帶用作鋼圈帶制作女性胸圍的場合下,胸圍水洗后,鋼圈帶縮水,則使內衣的杯型變形,甚至鋼圈帶很容易被里面的鋼圈刺穿,但鋼圈帶要達到水洗后低縮水率,甚至零縮水率的技術難度較高,多數的廠家都采用加固鋼圈帶的方法以防止刺穿,例如采用低熔點紗,低熔點紗融化后形成較硬的膠狀物質,但這種硬化方法的效果有限,僅采用硬化處理所得到的鋼圈帶的防刺穿效果仍然不理想。
技術實現要素:
基于此,本發明的目的在于,提供一種有效降低縮水率的防縮水處理方法。
本發明所采用的技術方案是:
一種織帶的防縮水處理方法,包括以下步驟:
對織帶進行染整處理;
對織帶進行蒸化;
將織帶至少過一遍縮水機進行縮水處理。
本發明的防縮水處理方法,創新地在縮水處理前對織帶進行蒸化處理,以達到預縮水的效果,也能夠促進縮水機的縮水處理效果,有效消除織帶潛在的收縮份額。
進一步地,用非連續的密封蒸化機對織帶進行蒸化。
進一步地,在進行蒸化前,將織帶繞上掛架,使織帶處于松弛狀態,再放入蒸化機進行蒸化。
進一步地,將織帶過兩遍縮水機進行縮水處理。
進一步地,蒸化的條件為溫度80-95℃、時間25-35分鐘、氣壓0.8-1.2個標準大氣壓。
采用該蒸化條件所制得的織帶的縮水率進一步降低。
進一步地,蒸化的條件為溫度90℃、時間30分鐘、氣壓1個標準大氣壓。
進一步地,采用縮水機進行縮水處理,縮水機的氣壓為2.5-3.5個標準大氣壓。
采用該縮水條件所制得的織帶的縮水率進一步降低。
進一步地,采用縮水機進行縮水處理,縮水機的氣壓為3個標準大氣壓。
本發明還提供一種經防縮水處理的織帶制品,根據上述任一項所述的織帶的防縮水處理方法制作而成。
本發明還提供一種經防縮水處理的鋼圈帶制品,根據上述任一項所述的織帶的防縮水處理方法制作而成。
當本發明防縮水處理方法用于鋼圈帶的處理時,則可以降低鋼圈帶縮水率,甚至達到零縮水率,防止對胸圍進行水洗后,鋼圈帶縮水導致杯型變形和已經鋼圈刺穿等現象。
為了更好地理解和實施,下面結合附圖詳細說明本發明。
附圖說明
圖1為本發明實施例一的防縮水處理方法的流程圖;
圖2為本發明實施例一的防縮水處理方法的織帶繞上掛架的示意圖;
圖3為本發明實施例一的防縮水處理方法的縮水機的原理圖。
具體實施方式
實施例一
本發明中的織帶指的是以各種紗線為原料制成的窄幅織物、管條狀織物,在本實施例中,具體是用梭織機編織而成的鋼圈帶,鋼圈帶在女性文胸中用于套設鋼圈。
請參閱圖1,其為本發明實施例一的防縮水處理方法的流程圖。本發明的防縮水處理方法包括以下步驟:
步驟1:對織帶進行染整處理。具體地,對織帶進行上色,再將織帶放入連續蒸化機中進行固色,最后洗水、烘干。連續蒸化是指織帶在設備的起始端進入,一邊輸送一邊進行蒸化,最后從結束端輸出,該蒸化設備與外界連通,蒸化環境為一非密封環境。
步驟2:將織帶繞上掛架,再放入蒸化機進行蒸化。
蒸化可采用連續蒸化機或非連續的密封蒸化機。由于非連續蒸化機的蒸化環境為一密封環境,在該密封環境下,溫度、濕度等蒸化條件恒定,蒸化效果更佳,因此本實施例采用非連續蒸化機,進行靜止式的蒸化處理。例如圓筒蒸化機,其包括一圓筒狀的夾層保溫的封閉外殼,外殼內底部設有釋放蒸汽的盤香管。織帶放入圓筒蒸化機內的密封環境進行蒸化,在該密封環境下,溫度、濕度等蒸化條件恒定,預縮水效果最佳。在本實施例中優選蒸紗機。具體地,用繞架器將織帶繞上掛架,并使織帶處于松弛的狀態,具體可參閱圖2。將掛架放進圓筒蒸化機的專用車,調節好掛架的距離,最后專用車放入蒸紗機,對織帶進行蒸化。采用溫度80-95℃、時間25-35分鐘,氣壓為0.8-1.2個標準大氣壓。在本實施例中,優選85℃,時間30分鐘,氣壓為1個標準大氣壓。蒸化過程中,織帶會吸取蒸汽,并產生一定收縮,達到預縮水的效果。
步驟3:將織帶放入縮水機進行1遍縮水處理。
縮水機具體采用面料縮水定型機或面料預縮定型機,其原理是在一定的溫度、濕度和氣壓下,借助面料本身的彈性收縮變形以及織物、纖維的滲透與溶脹原理來消除織帶的潛在收縮份額,使面料在做成成衣前就縮水至少一次,減少或排除成衣在經洗滌后縮水的現象,防止成衣洗水后的尺寸與購買時的尺寸相比縮小,導致穿著的舒適度下降。請參閱圖3,其為本實施例一的縮水機的縮水原理。縮水機內設有第一滾筒1、第二滾筒2和第三滾筒3,第二滾筒2和第三滾筒3分別設置在第一滾筒1的兩側,并帶動第一滾筒1轉動,第二滾筒2和第三滾筒3通過皮帶4與動力裝置連接。織帶5在進入縮水機前為松動狀態,其從縮水機的一側進入,分別經過第一滾筒1和第二滾筒2之間、第一滾筒1和第三滾筒3之間,織帶被擠壓,以消除織帶的潛在收縮份額,最后從縮水機的另一側出機。本實施例中,織帶過1遍縮水機,縮水機設定在2.5-3.5個標準大氣壓下,優選為3個標準大氣壓,進行縮水處理。
本發明還提供一種根據上述處理方法制得的織帶,具體為鋼圈帶。
以下是對采用本實施例的處理方法的織帶,以及采用傳統工序的織帶,進行水洗對比測試,并測定縮水長度的結果。
測試的織帶的款式標記為織帶一,對織帶一抽取五根進行測試,編號為1-5。織帶的主要材料為尼龍加氨綸。織帶一的原長度為200mm,采用本發明的處理方法,先進行步驟1的染整,再進行步驟2的蒸化處理,測定蒸帶后的長度,然后進行步驟3的縮水處理,再測定縮水處理后的織帶長度,在正常的生產流程中,此時的織帶已經是成品,接下來將會與其他面料一起制作為成衣。最后的水洗測試是對織帶進行水洗,其作用是模擬成衣水洗,然后測定水洗后的長度,與水洗前的織帶成品長度(即過縮水機后的長度)進行對比,得出縮水長度。縮水長度為0的,表示水洗后與水洗前的織帶長度相同,縮水長度為負數的,表示水洗后的織帶長度縮小,縮水長度為正數的,表示水洗后的織帶長度增加。而作為對比測試的傳統工序,則省略步驟2的蒸化處理。洗水測試均采用iso6330a與aatcc135標準來進行。
織帶一的測試結果如表1所示。
表1織帶一的水洗對比測試結果
上述測試結果可以看出,采用傳統工序的織帶,水洗后的縮水長度均為負數,即在水洗后產生了縮水,而采用本發明工序的織帶,水洗后的縮水長度為0或正數,即在水洗后沒有產生縮水,織帶長度不變甚至增加。從本測試結果中還可以看出,經本發明步驟2的蒸化處理后,織帶均縮小了長度,即蒸化處理產生了預縮水的效果,而后在過縮水機進行縮水處理后,進一步縮小長度,潛在的收縮份額已經被消除,因而在水洗測試中均未產生縮水現象,達到了零縮水效果。
本發明的防縮水處理方法,創新地在縮水處理前對織帶進行蒸化處理,以達到預縮水的效果,也能夠促進縮水機的縮水處理效果,有效消除織帶潛在的收縮份額。當本發明防縮水處理方法用于鋼圈帶的處理時,則可以降低鋼圈帶縮水率,甚至達到零縮水率,防止對胸圍進行水洗后,鋼圈帶縮水導致杯型變形和已經鋼圈刺穿等現象。
實施例二
本實施例二的防縮水處理方法與實施例一基本相同,主要有如下不同:步驟2中的蒸化處理,采用溫度90℃,時間25分鐘,氣壓為1.2個標準大氣壓。步驟3中的縮水處理,織帶過2遍縮水機,氣壓為2.5個標準大氣壓。
采用本實施例二的防縮水處理方法,對織帶一進行與實施例一中相同的洗水測試,測試結果如表2所示。
表2織帶一的水洗對比測試結果
上述測試結果可以看出,采用傳統工序的織帶,水洗后的縮水長度均為負數,即所有測試織帶在水洗后均產生了縮水,而采用本發明工序的織帶,水洗后的縮水長度均為正數,即在水洗后沒有產生縮水,織帶長度甚至增加。從本測試結果中還可以看出,經本發明步驟2的蒸化處理后,織帶均縮小了長度,即蒸化處理產生了預縮水的效果,而后在過縮水機進行縮水處理后,進一步縮小長度,潛在的收縮份額已經被消除,因而在水洗測試中均未產生縮水現象,達到了零縮水效果。
另外,與實施例一僅過1遍縮水機相比,本實施例的織帶在不采用蒸化處理的傳統工序下,即使過了2遍縮水機,織帶的縮水程度有所減輕,但仍然存在縮水現象,進一步說明僅僅靠縮水機的處理,防縮水效果仍然不理想,需要借助蒸化處理的預縮水效果來達到真正的零縮水效果,進一步說明蒸化處理的設置是達到低縮水率,甚至零縮水率的效果的關鍵。
實施例三
本實施例三的防縮水處理方法與實施例一基本相同,主要有如下不同:步驟2中的蒸化處理,采用溫度80℃,時間35分鐘,氣壓為0.8個標準大氣壓。步驟3中的縮水處理,織帶過1遍縮水機,氣壓為3.5個標準大氣壓。
測試的織帶的款式標記為織帶二,對織帶二抽取五根進行測試,編號為1-5。織帶二的主要材料為尼龍加氨綸。織帶的原長度為200mm。進行與實施例一中相同的洗水測試,測試結果如表3所示。
表3織帶二的水洗對比測試結果
上述測試結果可以看出,采用傳統工序的織帶,水洗后的縮水長度均為負數,即在水洗后產生了縮水,而采用本發明工序的織帶,水洗后的縮水長度為0或正數,即在水洗后沒有產生縮水,織帶長度不變甚至增加。從本測試結果中還可以看出,經本發明步驟2的蒸化處理后,織帶均縮小了長度,即蒸化處理產生了預縮水的效果,而后在過縮水機進行縮水處理后,進一步縮小長度,潛在的收縮份額已經被消除,因而在水洗測試中均未產生縮水現象,達到了零縮水效果。
實施例四
本實施例四的防縮水處理方法與實施例一基本相同,主要有如下不同:步驟2中的蒸化處理,采用溫度95℃,時間30分鐘,氣壓為1個標準大氣壓。步驟3中的縮水處理,織帶過2遍縮水機,氣壓為3個標準大氣壓。
對織帶二進行與實施例一中相同的洗水測試,測試結果如表4所示。
表4織帶二的水洗對比測試結果
上述測試結果可以看出,采用傳統工序的織帶,水洗后的縮水長度為0或負數,大多測試織帶在水洗后產生了縮水,而采用本發明工序的織帶,水洗后的縮水長度均為正數,即在水洗后沒有產生縮水,織帶長度甚至增加。從本測試結果中還可以看出,經本發明步驟2的蒸化處理后,織帶均縮小了長度,即蒸化處理產生了預縮水的效果,而后在過縮水機進行縮水處理后,進一步縮小長度,潛在的收縮份額已經被消除,因而在水洗測試中均未產生縮水現象,達到了零縮水效果。
另外,與實施例一僅過1遍縮水機相比,本實施例的織帶在不采用蒸化處理的傳統工序下,即使過了2遍縮水機,織帶的縮水程度有所減輕,但仍然存在縮水現象,進一步說明僅僅靠縮水機的處理,防縮水效果仍然不理想,需要借助蒸化處理的預縮水效果來達到真正的零縮水效果,進一步說明蒸化處理的設置是達到低縮水率,甚至零縮水率的效果的關鍵。
以上所述實施例僅表達了本發明的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能因此而理解為對發明專利范圍的限制。應當指出的是,對于本領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本發明的保護范圍。